根据恒转矩、无速度反馈矢量控制功能要求,选择性价比最高的台湾产普传利佳牌PI97-4R/P3型变频调速器。根据工艺要求调整、设定变频器的各项参数。为方便操作和防止误动作,变频器采用外接电压信号设定频率、远程控制方式;1.2.2变频器的输出频率设定:基本频率与电源一致,为50Hz;上限频率对应于最高机械转速1260r/min,为45Hz;下限频率对应于最低机械转速280r/min,为10Hz;试验频率对应于生产58.3tex麻棉纱时的机械转速536r/min,为18.5Hz;升、减速时间设定:短了启动电流大,长了浪费时间,影响生产效率,减速时间取决于机械惯性,而气流纺纱机的惯性较小,经试验以10S为合适;1.2.3转矩提升值设定:气流纺纱机的转矩变化因素主要是卷装直径的大小,而卷装直径的变化对转矩影响所占比例较小,可认为机械转矩基本恒定,以最低转速时的转矩要求进行补偿最为合适,可有一定的节能效果。我们采用较低的补偿值“6”;电子热保护值的设定:经测试282~1260r/min转速范围的最大运行电流为4.8A,刚好为变频器额定输出电流的一半,故将电子热过载继电器的保护值设定为50%;1.2.5载波频率矩,设定变频器输出电压与额定电压的比例为100%;1.2.7加/减速模式:气流纺纱机运行中要求升/减速平稳,应选择线性升/减速方式,即“O”模式。
替代前后对比测试结;节省投资:比更换变速箱少花近2000元;2.2降低了运行维护费用和人工:基本无需维修,无润滑油污染;2.3减轻设备发热:使主电机运行温度下降了10%,车头箱内温度下降了11.4%,且用于调速的3kW电机的温升小于主电机;2.4产品质量上升了一个档次:变频器的转矩补偿功能,确保机械转速稳定,使成纱不均匀度减少了34.3%;2.5节省用电量,替代后虽多用一台3kW电机,但机组总电流(包括变频器自身损耗)比改前下降了0.7A,节电4.7%.试验结果说明,结合旧机组维修,用变频调速器替代气流纺纱机的链条变速箱,是降低生产成本、提高设备技术性能和产品质量的好方法。建湖纺织厂在1999年3月底前将10台气流纺纱机全改造结束,增强产品竞争能力,提高了经济效益。
本文关键字:除尘器 变频器基础,变频技术 - 变频器基础
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