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经编装置变频变速技艺革新探讨剖析

经编装置变频变速技艺革新探讨剖析

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  1.3日本MRSEJF35/1/24型电脑经编机

  原三菱FR-A220-11K变频器老化淘汰,损坏无法维修,电源为三相220V,国内不生产。可以采用通用的FR-F740-11K变频器进行改造,其改造方法如下:a.拆掉原变频器三相220V电源线,另加一只20A三相自动开关控制变频器三相380V电源。

  b.原主电机采用三相220V,60Hz,△接法。将△接法改为Y接法,电机可以在三相380V电源下运行。

  c.变频器控制端子接线保持不变。

  经多次调试,变频器主要参数设置如下:Pr0―――转矩提升6%Pr1―――上限频率55Hz Pr3―――基准频率60Hz Pr7―――加速时间7s Pr8―――减整时间7s Pr9―――过电流保护15A Pr11―――直流制动时间0.2s Pr72―――PWM频率选择3 Pr77―――参数写入禁止选择1 Pr80―――电机容量7.5kW

  1.4日本MRGSJ27/1型经编机

  该机原用于生产窗帘布,我公司决定将其改造为用于生产弹力花边的机器,因此需要增加1把氨纶梳栉和1套氨纶盘头送经装置。而电脑自动送经系统技术复杂,费用高,因此采用开环变频调速,手动调节送经方案。由于对氨纶送经量的精度要求不是很高,一旦机速设定,采用手动调节送经电机速度(送经量),直到满足生产工艺要求就可以了,速度调好后保持不变。织造出来的布面效果与电脑自动送经相比基本相同。选择台州华蓝HL2000-00D5-TD型变频器(0.5kW,3A,输入单相220V,输出三相220V),带减速箱的YS6314型交流电机(120 W,0.48A,△接法)进行改造,其改造方法如下:a.用3A单极开关控制220V电源,用快车继电器K211的一对常开触头作为变频器的起动信号。

  b.电机速度由电位器R409调节。按钮SB409用于停机时点动调整送经量。

  c.变频器报警端J2、J3接至K211线圈回路,一旦变频器故障报警,经编机立即停机,直到报警复位消失,经编机才能起动。

  改造后的MRGSJ经编机氨纶送经电机驱动电路图如所示。

  经多次调试,变频器主要参数设置如下:

  P00―――运行频率由电位器控制1 P03―――加速时间1s P04―――减速时间6s P28―――最高频率50Hz P35―――X4端子为点动13 P39―――过电流保护1A P40―――电机额定电压220V

  2技术改造效果

  采用变频器调速技术对经编机进行改造后,可起到节约能源,提高产品产量、质量,减少维修费用和减少投资的作用。

  2.1节约能源

  采用变频调速技术,减少起动电流和运行电流,实时控制功率的输出。经编车间要求恒温,减少电阻箱的发热和相应的空调制冷量,既可节约能源又可延长空调使用寿命。另外,由于每匹布耗电量的降低,使得成本下降。

  2.2提高产品产量

  变频器调速机速一旦设定后,机器运行平稳,加减速平滑,机械磨损减少,机速提高,产量提高,设备利用率提高。

  2.3提高产品质量

  MRGSF31/16型经编机及MRGJSF36/1/18型经编机原来的起制动方式会使布面出现横向条纹(横档)。采用变频调速后,变频器内部具有的矢量-转矩控制技术保证了电机良好的起动性能,实现了电机的软起动。开停机时电机转速增加和减少的速率可根据工艺要求预先设定,因此达到了平滑无极变速,基本消除了停机横档,减少了纱线断头。自设备改造运行后,次品减少,产品质量明显提高。此外,变频器具有的动态响应快、过载能力强、机械性能好等特点有利于工艺质量的稳定和提高。

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