新的控制系统中,PLC选取西门子S7_300代替原有的S7_115U;增加画面监控报警和控制功能;采用工业以太网,实现远程控制;通过FM350-2高速计数器,实现步进链和移钢小车的位置控制;应用了变频器控制和无触点开关柜;应用了6RA24直流调速装置和液压传动。经过技术改进的控制系统,实现了连续自动控制,并充分考虑到棒材轧制的特点,解决了原控制系统故障重复出现的问题,提高了设备运行的稳定性。在画面上实现了设备运行状态监控显示功能、操作数据设定功能、报警提示功能、交接班功能、画面手动处理故障功能。PLC逻辑控制缩短了设备控制时间,使工艺动作周期更加可靠和精确。
系统设计冷床区域下卸钢控制系统流程图,自动控制功能分别介绍如下。输入辊道功能采用了日本安川变频器控制,共分3段,可实现主、备柜转换。抛钢机功能采用液压系统分段控制,由接近开关检测高、中、低位。动齿条功能采用6RA24直流调速装置驱动,由测速码盘实现速度反馈,由FM350-2高速计数器实现定位。当PLC接收到由接近开关检测的抛钢机高位信号,齿条延时动作,分高速、中速和低速3个状态,其中两槽一料时选用高速,一槽一料时选用中速,一槽两料时选用低速,依据实际需要选定。齿条动作分起始位(由接近开关检测)、缓冲位(由高速计数器判断)、停止位(由高速计数器判断)。
移钢小车功能小车在初始位置,步进链走大步到位,处在移钢小车上方,PLC判断正确后,延时500ms发出指令,驱动液压推杆使小车自动上升,到达高限位后,PLC发出指令,给小车控制变频器加给定,驱动小车向前,在到达前限位之前降速,最终到达前限位。此时若输出辊道上无钢,小车液压推杠下降,到达下极限,PLC再次发出指令,给小车控制变频器加给定,小车向后退,在到达初始位前小车降速,最终小车到达初始位,即后极限,回到原始位置。循环周期结束,FM350-2高速计数器清零,开始下一个周期。考虑实际需要,操作台设有手动小车单循环功能,为小车检修和处理故障时使用。
采用的关键技术如下。1)实现3台PLC_S7_300,DP网和工业以太网通讯。2)主程序的控制使用了有8个通道的FM350-2高速计数器,控制3段步进链走小步或走大步,以及移钢小车的前进或后退,实现了可靠定位(升降由液压推动)。其中在控制逻辑中,判断步进链走大步的初始状态要求逻辑较强。例如:步进链设定把数为2,第1把动作时,下一个逻辑不动作(判断初始状态),第2把动作后下一个逻辑才动作,之后所有逻辑连续动作。3)使用1台变频器带动多台电机同步动作,解决了变频器由于现场设备接地频繁跳闸问题。4)自主开发研制了末齿计数装置,实现可靠计数。
结语依据上述工艺和控制技术,冷床下卸钢系统投入使用,自动控制精度和能力明显增强,故障率降低,维护量下降,操作人员工作强度减小,设备稳定性提高,更能适应快节奏的生产。在降低成本、增加效益、提高作业率等方面实现了全自动控制系统优化控制。和技术改造前比较,每班减少操作人员12名,维护人员1名,在改造后的生产中,2003年突破70万t,2004年突破80万t,实现了巨大的经济效益,大大提高了作业率,使维护在线热停时间降到历史最低。
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