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在循环泵站中对变频器的使用

在循环泵站中对变频器的使用

点击数:7299 次   录入时间:03-04 11:33:32   整理:http://www.55dianzi.com   变频器基础

有色冶金节能t设备节能液体循环量波动大。由于人工控制的局限性,不能及时调整到生产上所需求流量,循环量过大,易使电解槽内阳极泥悬浮,电解铜表面长粒子;循环量过小,电解槽内添加剂含量低,直接影响电铜的质量。据统计,每年有2%的电解铜是由于循环量的波动得不到及时调整而降为二级铜的。

  实施方案循环一系统有4台90kW泵,设计为开2台备2台,采用变频调速/一拖二0的开环或闭环恒压控制其中2台泵(另两台泵工频软启动),一台泵变频运行,另一台工频运行;循环二系统6台泵,设计为开4台备2台,同样采用变频调速/一拖二0的方式控制其中两台泵,另外4台泵工频软启动运行。一、二系统各采用一台型号SP500-P-110T4变频器(主要参数为:额定容量140kVA,电流210A,适用电机110kW),选用烁谱控制系统,其控制方式为:1台变频器可选择拖动2台泵中的1台泵工作(一台变频器仅能控制一台泵变频运行),一对一控制方式并与工频运行协调配合,两台泵之间又可以变频工频的运行方式转换。如:某台泵在变频运行时,变频出现故障,那么该泵自动转为工频运行(015s延时),因此保证了循环供液。可以只一台泵变频运行,也可以一台变频运行,另一台泵工频运行。主柜不能实现2台泵同时工频运行。还可以通过安装在高、低位槽内的液位传感器时时监测液位,并上、下限自动报警。该设计方案实现了变频调速恒压低液的自动控制,满足了生产工艺的要求。

  改造效果与经济效益该方案于2004年7月实施,运行至今,效果较好。改造后效果耗电量减少了25%.电机实现了软启动,避免了直接启动时大电流对电网的冲击,降低了设备的损耗和维修量,延长了泵的使用寿命。泵运行周期达10个月。因为变频器具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等保护功能、对电机及相关设备具有保护作用,避免了因线路故障或交流供电故障而损坏电器设备的现象。循环量波动减小了,电解铜的一级品率提高了115%.

  结束语应用变频器的确能够取得显著的经济效益,但我们国家的Y系列电机,工作电压为380V、频率为50Hz时才是最好的工作点,效率最高。因此,使用变频器时应选择好电机的额定转速,使设备能在50Hz左右工作,不要偏离太远,最好使泵的调速范围控制在额定转速的70%100%.


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