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将变频的调控技能运用于给粉机械的改良中

将变频的调控技能运用于给粉机械的改良中

点击数:7515 次   录入时间:03-04 12:02:19   整理:http://www.55dianzi.com   变频器基础

改造方案将原采用的YCT160―4A型2.2kW滑差电机,改为3kW电机。由于调速范围要求很宽,为150~1000r/min,且系统减速比不可调。因此要求电机能在极低的转速范围内长期工作。考虑到低速时普通电机的冷却效果大幅度下降,因此改用带强迫风冷的变频器专用电机。对20台给粉机采用变频器控制方式,取消给粉控制中心和就地控制箱,取消BTG盘给粉机启停操作把手;保留BMS系统启停功能,保留单台给粉机现场事故按钮,并在DCS系统增加20台给粉机的启停控制功能。

  保留BMS系统相关功能,在DCS系统内增加一次风门的开关控制功能,并与BMS系统内的开关逻辑协调工作;在WDPF系统内的给粉机启动指令须在相应的给粉机启动条件满足时才有效,该启动条件与BMS系统内的启动条件相同。在WDPF系统中给粉机启停指令应为脉冲式,一次风门的开关指令为点动式,风门开关动作到位后相应闭锁开关指令。

  在WDPF系统内增加MFT联跳给粉机和给粉机跳闸后3分钟联关一次风门的功能(该功能与BMS系统内的一样)。变频器采用AB1336F系列变频器,具有体积小、过载能力强、可靠性高等特点。由于变频器体积非常小,因此将20台3.7kW变频器全部安装在两个现场给粉变频柜中。柜中变频器共分三层布局,每层4台(其中两台备用),外加12个空气开关作为每台变频器的电源开关,由于柜内有大量的接线端子排,给粉机控制安装接线单元图间,保证了系统运行的可靠性。

  在高粉尘的环境下,由于采用三相异步变频专用电机替换了老式的滑差电机,使电机运行的可靠性大大提高。自投入运行后,未曾出现过给粉机堵卡或飞速故障。过去采用滑差电机时,每台电机输入电流3A,采用变频后,由于电机运行的实际转速较低,只有250~600r/min,大大低于电机额定转速,输入电流只有1A左右,使得电机消耗的功率大大降低,因此具有非常好的节能效果,平均节电60%左右。给粉机变频改造后,由于手动操作设备少,给粉机长期采用自动控制,操作人员现场操作的劳动强度也大大减小。

  结语随着变频技术的发展和成熟,变频器以其明显节能效果、高可靠性、高控制精度、较高功率因数及效率等诸多优点,成为当今电气拖动系统的佼佼者。目前,电厂给粉机控制系统、化学水自动加药系统、低加疏水泵、凝结水泵等系统已广泛采用变频调速技术,既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且因此而大大减少了设备维护、维修费用,还减短了停产周期,直接和间接经济效益十分明显。


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