测控功能(1)井组测控中心以每分钟1次的采集速度实现了抽油机井的示功图和井组的电流、电压、电功率的在线测量以及数据传输。
(2)用户可以通过井组测控中心调节各井的冲次,根据各井的生产状况提高或降低冲次,以实现增产或节能的目标。
(3)系统每分钟保存1次示功图,每3分钟对刘铁岭等。抽油机成组变频测控系统现场应用研究7口油井进行一次巡检,每30分钟对设定为自动控制方式的油井进行一次冲次调整。
(4)软件系统可以实时采集监控器所传送数据,数据传输具有自动纠错功能,以保证数据传输的正确性,正确率达到100%,并转换成可视的功图数据,自动生成所需的数据报表。
节能效果河南油田节能监测中心2003年对井楼油田10号计量站成组变频测控系统的节能情况进行了测试。无功功率本身不消耗电能,但增大了线路损耗及变压器损耗,按有关规定应以9%12%折算为有功功率,在本次测试中,消除无功功率节电率按无功功率的10%计算。
相同冲次下的节能效果比可以看出:视在功率大幅降低,彻底消除无功功耗,消除无功功率节电率达到29.68%,井组总节电率达到30.27%.抽油机井成组变频测控技术是一项集示功图在线测试、抽油机井诊断技术和抽油机井抽空控制等多项技术于一体的新技术,该项目的实施大幅地提高10号计量站的经济效益:(1)提高了吞吐开发效果和系统效率。在单井吞吐结束后可以采用较快的冲次,加强排水,排水时间可缩短1/5,有利于保持地温,提高单井吞吐周期内的产量;在吞吐中后期,降低冲次,减少光杆滞后现象,提高泵效,延长吞吐周期。(2)实现了实时监测油井的生产工况,可随时了解油井生产动态,彻底解决示功图无法测试、井下状况不清的问题。(3)实现了节能效果,彻底消除无功功率,提高功率因数,综合节能达65.53%.(4)挖掘电网容量,减少用电负荷,降低增容费用,优化机采系统电网运行。(5)提高了油田开发技术水平,降低了劳动强度,有利于提高经济效益。