密封失效实例二
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密封失效实例二
1)胜利炼油厂焦化装置有台双支承热油泵,从焦化分馏塔底抽出,打到加热炉中去升温。泵入口温度~380℃,泵入口压力0.1~0.2MPa,出口压力3.0~3.4MPa,流量180m³/h,介质为减压渣油,转速2950转/分,用汽轮机驱动。现场简称该泵为“180”泵。
这是一台垂直剖分双层泵壳的离心泵,外壳为碳钢,内壳体和叶轮为不锈钢,轴用Cr17Ni2制造。轴上装有7只叶轮,入口方向一致,轴向力用平衡盘承受。这是英国60年代生产的,型号HO—VN6A。
2)两端轴封采用机械密封,型号为克朗109B(英国制造)参见图92。规格为4¼〞(~108㎜)。动环用碳—石墨制造,静环用合金铸铁,动环垫为楔形。采用注入式冲洗,冲洗液为90℃左右的蜡油。夹套有冷却水,压盖有急冷水。
3)长期实践证明,无论是泵还是密封都能满足工作条件的要求。但是在相当长一段时间内,每次开工,该泵都不能顺利投用,影响到全装置不能正常生产。主要的原因是密封泄漏严重,而且大多是入口端的石墨环断裂。
4)泵的启动。汽轮机和热油泵启动前必须进行预热。预热时先将泵的出口阀A关闭(见图125),打开预热阀门B,泵的入口阀门微开。热油从阀B进入,通过泵体后从入口阀门进入系统。预热时为了不使密封受高温影响,两端密封同时注入封油,流量4~5t/h。通过泵体后进到入口管中。
当入口管法兰(D处)温度达到280℃以上时便可启动泵,此时测量泵外壳表面温度(E点)在240℃左右。启动时关闭阀门B,将入口阀门开大。启动已经预热好的汽轮机,逐渐升速,当转速正常后打开出口阀A。
启动过程需30~50分钟。
5)泵启动中存在问题。泵启动前关闭预热阀门B,断绝了热油来源。在启动过程中不断地注入温度~90℃的封油,无疑对已经预热到280℃上的泵体起了冷却作用。实际测量也证实了这一点,入口法兰外表由280℃下降到160~170℃,泵体表面E点由240℃下降到190~200℃,此其一。
其二,出口阀门一旦打开,泵的流量在120~140m³/h。启动过程中注入的封油只用1~2分钟排净,随之而来的是380℃的热油。由于转子被热油包容,而泵为双层泵壳体,几分钟的时间内不会达到转子温度,转子和泵外壳的温度差达120~140℃。这一温差造成轴的热伸长大于泵壳的热伸长。两者均以出口端的平衡盘为“基准点”向入口端膨胀,其差值可用下式计算。
△l=△l2-△l1
=l[α2(t2-t0)-α(t1-t0)]
式中 △l2——轴的热膨胀值;
△l1——外壳的热膨胀值;
l——从平衡盘工作到入口端密封的距离,实测l=1438㎜;
α1、α2——分别为轴及外壳的线膨胀系数,对轴Cr17Ni,t2=20~400℃时α2=11.8×10-61/℃。外壳为碳钢,α1=12.3×10-61/℃;
t2、t1——轴和外壳的平均温度 取t2=360℃,t1=200℃;
t0——室温 t0=20℃.
于是△l=1438×11.8×10-6×(360-20)-12.3×10-6×(200-20)]
=2.58㎜
由于机械密封的静环安装在壳体上,动环安装在轴上,轴和外壳的膨胀差为2.58㎜,等于密封的压缩量又增加了2.58㎜。该密封安装时压缩量为3.6㎜,两者之和为6.18㎜。克朗109B密封的极限压缩量为5.0㎜,超过该值就导致动环(石墨)在传动座和静环(合金铸铁)之间受挤压,最终在动环楔型垫的作用下而断裂。
6)失效原因。入口端安装密封时压缩量较大,在启动过程中,轴比壳体膨胀量大,使压缩量增大到超过极限压缩量。
启动过程长达30~50分钟,由于注入封油,又将已经预热的泵冷却,失去预热的意义。
7)改进办法。安装密封时,两端密封时,两端压缩量要有区别。出口端(靠近平衡盘)可在3~4㎜,入口端压缩量控制在2~2.5㎜。确保密封在任何温度下都能可靠地工作。
缩短启动过程用的时间。充分预热后用较短的时间将转速提到能向外排油的转速,打开出口阀,随转速升高,逐渐开大出口阀,直到正常运转。减少了启动时间,也就减少了转子和壳体的冷却,从而降低了轴和壳体的温差。
做上述改进后,再没有发生石墨环断裂的故障,使装置顺利投产。
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