九、冷却风机检修
清理进口滤网
检查叶轮风道。
试转
进口滤网清洁完好。
叶轮、风道完好无积灰,并且运转风机不向非运转风机内倒风。
试转时振动与噪声符合要求。
十、电机轴瓦检修
打开上盖,打开上瓦测量顶隙、侧隙,做好修前记录。
将下瓦翻起,涂上红丹粉,在轴颈处研磨,检查接触面情况,并进行修刮,直到符合标准。
清洗轴承座内部,并宏观检查轴承壳体
让转子安放在轴瓦上,测量侧隙,每侧侧隙测量3点,并用压铅丝法测量顶隙。
检查并修理油封,并测量间隙
测量轴瓦与轴承壳体的间隙。
回装时,更换管路法兰垫片。
轴瓦顶隙为?~?mm,侧隙为?~?mm
轴承座完好无裂纹,清洁,进、回油管口通畅无阻塞。
油封的径向间隙为?~?mm,前后油封的回油槽必须通畅无杂物堵塞,回油孔必须通畅。
各油路接头不漏油。
轴承座必须绝缘,底脚加用绝缘垫板,螺栓加绝缘套管,油管加绝缘垫片。
15.1.4检修后的验收
序号
项目
方法
1
烟道清理验收
现场验收
2
叶顶间隙验收
资料验收
3
轴承、轴承箱各项资料验收
资料验收
4
可调前导叶同步及指示验收
现场验收
5
冷却风机试转
现场验收、记录
6
回装找正
资料验收
7
风烟道人孔封门
现场验收
8
风机试转
现场验收、记录
15.1.5常见故障及消除方法
序号
故障
原因
处理及修理办法
1
轴承温度高
润滑不足
补充润滑脂
冷却风量不足
检查冷却风系统
轴承疲劳损坏
更换轴承
轴承间隙过小
按规定间隙装备轴承
2
运行时声音过大
轴承间隙太大
检查轴承、必要时更换轴承
3
风机并联运行两台功率差大
可调前导叶调节不同步
重新调整可调前导叶,检查执行器的组装,拧紧固定螺钉
两台风机电流没调平
调整两台风机的前导叶,马达电流基本持平
4
可调前导叶调整不起作用
执行器伺服电机有毛病,杠杆于轴的外端夹紧夹头松动
更换伺服电机夹紧杠杆,检查执行器驱动机构,拧紧固定螺栓
曲柄连杆机构有问题,导致执行器的输出力矩传不到前导叶
检查曲柄连杆机构,并修复
5
运行时声音大并伴有异常振动
转动组上积灰
清除积灰
风机叶片不对称磨损
更换叶片
轴承磨损
检查轴承,有必要则更换
基础变形或找正不正确
检查基础,检查对中,重新找正
风机失速
将风机的工况点调离失速区,必要时可停一台风机
地脚松动
紧固地脚螺栓
15.2挡板门检修
15.2.1挡板门概述
脱硫系统的风烟系统为单元制,每套脱硫系统配置2只入口原烟气挡板门,2只增压风机出口挡板门,1只吸收塔出口净烟气挡板门和1只旁路挡板门。
每套系统配置的6只挡板门为无锡华东电力设备厂制造的双百叶窗型挡板门,在两层百叶窗之间配置密封风机强制通风密封;每套系统配置两台高压密封风机和两台低压密封风机;高压密封风机供增压风机出口挡板门的密封风,低压密封风机供入口原烟气挡板门、净烟气挡板门和旁路挡板门的密封风;高、低压密封风机的运行方式都是一运一备。
15.2.2挡板门及附属设备规范
挡板门规范
序号
挡板名称
项目
参数
备注
一
1
入口原烟气挡板
尺寸
5020×5020×450
2
重量
6200kg
3
数量
2台/套
4
工作温度
100~180℃
5
设计温度
200℃
6
设计压力
±8000Pa
7
密封空气压力
比介质压力高500Pa
8
密封空气流量
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