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毛巾印花机PLC控制系统及设计

毛巾印花机PLC控制系统及设计

点击数:7459 次   录入时间:03-04 11:38:45   整理:http://www.55dianzi.com   PLC入门

通过分析印花机组的工艺流程及动作要求,合理选用PLC与变频器组成控制系统。文章介绍了该控制系统的设计思路和步骤,详细的阐述了系统硬件组成、元器件选型、控制功能、软件程序流程分析及变频器的相应参数设置,对设计中应注意的问题也有介绍。为该类老旧设备的机电一体化改造提供了可行的借鉴和参考。

MD-11型毛巾印花机是毛巾织造行业的主要设备,由于采用了很多机械涡轮涡杆传动和落后的继电器控制,致使整机噪声大、效率低、机件损坏严重,且操作工人劳动强度大、产品质量差。现配合机械传动部分的改造,采用变频器和PLC对其电气部分进行了全面改造,重新设计制作了电气控制系统。

一、工艺要求及设计思路

印花机的正常工艺流程共有6步,周而复始的循环,如图1所示:

 

其工作过程为:开始时印花网框上升,升到位后导带带动毛巾前进,到位后导带再慢速运行并定位停车,然后印花网框下降压在毛巾上面,接着刮板带着颜料正刮一次对毛巾印花,正刮到位后再反刮一次,如此完成一个印花周期6个工步的循环,再返回开始处进入第二个周期的运行。

除了以上自动运行的流程外,设计时考虑到为了调试及检修的方便,还要系统能分别对每一工步单独进行点动、单步和正反转运行,或只运行某几步程序。综合以上工艺流程要求和控制设想,我们对系统设计了调试、手动、单步、周期及自动等五种操作方式:

1.调试:各工步都可单独分别运行,运行到位后即停止;

2.手动:各工步都可单独点动,按钮释放即停止运行;

3.单步:按下启动按钮,运行一个工步,到位即停。再按启动,则进入下一工步运行;

4.周期:从初始位置开始,按启动按钮,程序自动完成一个周期的6步动作后返回到第一步开始位置停止。

5.自动:按启动按钮,程序完成一个周期的6步动作后又接着从第一步开始运行,自动循环。在自动方式下,中途若按下复位按钮,则系统要继续运行到第一步开始位置才停止;若按下停止按钮,则运行立即停止,此时若再按启动,系统即从该位置运行到第一步开始处停止。

整个印花机组采用三台交流电机拖动,其中网框电机M11.5KW,正转;导带电机M23.5KW,需快、慢速运行及正反转;刮板电机M32.5KW,正反转。由于导带电机转速应根据工艺要求随时调节,故考虑M2采用变频器来拖动。

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