图3、模块并联变频器原来示意图。
图4是变频器外形图。
图4、变频器的外形图
5、搅拌机变频改造使用效果
天富阳光公司发酵罐搅拌机变频技改工程选用我公司生产的JD-BP32-400F(400KW/380V)低压变频器,共计8台,对搅拌罐进行控制,工程于2011年11月完成,改造达了预期的效果。
1) 由于发酵罐的搅拌器转速得以有效地控制与调整,实现了最佳工况运行,使泰妙菌素产出的发酵单位提高了10%左右。
2) 在发酵工艺周期内,适当地降低了搅拌器转速,有效地遏制了发酵液泡沫剧烈地生成,减少了染菌事故率。
3) 减少了维护工作量和维护费用,延长了设备的使用寿命。
由于变频器采用软起动、软停止工作方式,因此避免了电动机全压启动时,对电网、电气设备及机械设备的冲击,有效地延长了设备的大修期和使用寿命,大大降低了维护工作量和维护成本。
4) 变频器具有多项保护功能,十分完善。
与原来传统的工频控制系统相比较,变频器具有过流、短路、过压、欠压、缺相、温升保护等多项保护功能,更精确地保护了电机,最大限度保证了设备的连续运行。
5)节能效果显著。泰妙菌素的生产是从菌种的培养开始,菌种由沙土管孢子接入试管斜面培养,而后接入摇瓶培养,成熟后接入一级种子罐培养48h,变频器调制35Hz,然后接入二级种子罐培养48h,变频器调制40Hz,再接入三级种子罐培养48h,变频器调节:
1)0-18小时为35Hz
2)18-48小时为45Hz
最后接入150m3发酵罐进行发酵250h左右,变频器调节:
1) 0-15小时为25Hz
2) 15-200小时为45Hz
3) 200-250小时为30Hz
放入发酵液缓冲罐,发酵液经板框过滤,滤液排入污水处理设施,滤饼经闪蒸干燥得到干菌丝。
从以上情况看,变频器运行频率最高不超过45Hz,最低不低于25Hz,平均在35Hz左右,经测试,在同样的工况下,搅拌机变频运行与工频运行相比,用电量减少40%左右,节电效果十分明显。