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双效顺流强制循环工艺的蒸发装置

双效顺流强制循环工艺的蒸发装置

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  2.5成品碱冷却能力不足原成品碱冷却采用4个50m沉降槽自然冷却,冷却沉降能力低,蒸发出效碱胀肚,自然冷却无法保证冷却温度在工艺指标控制范围,成品碱含盐量因而经常超标,严重影响了烧碱产品质量。

  3技术改造措施针对以上情况,对蒸发系统进行了一系列的技术改造。

  (1)稳定生蒸汽压力。机修动力厂动力车间增加几个锅炉,根据季节调整锅炉开工数量,稳定生蒸汽压力,保证烧碱厂双效顺流蒸发装置工艺要求的(2)提高料液预热温度。采用螺旋板式换热器代替列管式换热器,3个换热面积为30m的螺旋板式换热器串联,增大换热器实际面积,提高料液流动的湍动性,避免结晶盐堵塞。

  (3)提高Ⅱ效真空度。为降低蒸发真空系统下水温度,2005年7月建了1个300m的螺旋喷雾式凉水塔,降低了蒸发循环冷却水温度,提高了Ⅱ效真空度。

  (4)增加成品碱冷却设备。为提高成品碱冷却能力,增加了3个50m的成品碱冷却设备和2个的螺旋板式换热器,使整个冷却装置能力与蒸发能力匹配,强制冷却成品碱并再沉降盐泥,碱液温度降为25℃以下,降低了出厂碱含盐量,确保了烧碱产品质量。

  (5)改进盐泥处理工艺,提高蒸发能力。用电解液洗涤蒸发旋出的盐泥,降低了盐泥含碱量和盐泥黏度,减少分离次数,减少外加水量。增加1个旋液分离器对母液进行二次旋盐,减少母液中细小结晶盐,避免效体内结盐,减少频繁洗效及洗水量。

  4效果及存在问题4.1改造效果(1)技术改造后,蒸发系统运行稳定,生产能力和产品质量大大提高,电解液无涨库情况,汽耗明显降低,实现了长时间稳定运行。

  (2)料液预热温度由原来的80~92℃提高为凉水塔运行效果良好,确保了循环水上水温度在32℃以下,循环水下水温度在50℃以下,真空度由原来的30~40kPa提高为60(4)改进盐泥处理工艺后,盐泥中的含碱量由420g/L降到240g/L,外加水量减少,盐泥经过分离机分离,母液含碱量提高到180g/L,回蒸发母液中含盐量减少,回收盐水含碱量降低为1g/L以下,提高成品碱收率0.5%.

  4.2存在的问题(1)蒸发装置的配置跟不上行业技术进步的发展,汽耗远远高于行业标准。行业大多采用三效顺流、三效逆流、四效顺流工艺,而甘肃稀土集团公司之所以仍采用落后的二效顺流蒸发工艺,是因为一方面受厂房、场地的限制,另一方面资金投入较大。

  但是烧碱厂如果要降低汽耗,就必须更新或改造蒸发装置,这也是节能型社会发展的需要。

  (2)蒸发器蒸发室容积偏小。由于蒸发器蒸发室空间不够,气液分离不彻底,料液易随二次蒸汽进入后效加热系统和真空系统,蒸汽冷凝水和冷却循环水含碱量偏高,从而影响蒸发生产的正常进行。

  (3)分离设备落后。分离设备受分离盐泥含碱量影响较大,操作强度大,母液经旋液分离器后很难完全分离细小的结晶盐。

  (4)水温降低后真空度最高70kPa,说明真空系统的管路阻力较大。真空度提高后与现有的双效顺流蒸发装置、采盐、旋盐系统不配套,真空度超过60kPa时,蒸发器中的盐泥旋出量少,蒸发器效体内、过料管道结晶盐严重,影响蒸发的正常进行。

  (5)浓碱盐泥沉降不好时,碱液经强制冷却后盐泥很难沉降入库,成品碱含盐量偏高。

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