达到目标:①线圈匝绝缘无损伤;②引线绝缘不断裂12产品渗漏油变压器成品常见质量问题是渗漏油现象。
产生原因:①箱盖不平,造成套管,开关、储油柜连接管与箱盖间密封不严而产生渗漏油;②箱沿、箱底、油管与筘壁焊接不好,打压或试漏不仔细,保压时间不够,造成渗油点;③箱沿密封面不平;④储油柜、油表、阀门装配不精心;⑤胶条、胶垫质量不好。
改进措施:(M盖加工应有螺杆点焊设备或相应制作上艺;②油箱焊装时应加强试漏检查;③箱沿、箱盖均应平整:④总装工序应精4、搞好密封;⑤用质量好的胶条、胶垫3达到目标:①油箱打压不渗漏;②成品无渗漏油。
13箱沿密封面超差油箱箱沿密封面的质量好坏对产品渗漏油影响极大,质量分等标准中对密封面凸凹点给出了严格的限制:一等品的凸点《0.4、凹点忘0.5,箱沿密封面要平整,在合格范围内,无明显缺陷。
产生原因:①箱沿的对接焊缝没磨平或磨过头;②箱沿的框架扁钢没对平整、错牙;③箱沿不校平就焊到箱体上;④箱沿焊于箱壁不精心,使两端均向下倾斜;(1)转运、酸洗、保管发生磕碰,密封面有凹坑;⑥箱沿扁钢的表面有腐蚀「改进措施:①完善箱沿制造工艺;②完善油箱焊砚工艺;③操作者按工艺规定操作;④严格X艺纪律,在转运、处理和保管油箱时应严加汁:意,不能损伤箱沿的密封面;⑤加强进厂扁钢的检验与保管。
14铁心片毛刺由于硅钢片毛刺对空载损耗影响较大,变压器制作在铁心片加工上都力求使毛刺最小,国内产品技术条件-般限制<3|xm,质量分等标准中规定为一等项。实际操作中有铁心片毛刺超过3(xm现象。
产生原因:①刀具质量不好及滚剪刀不平产生毛刺,刀具材质不好耐磨性差,一次刃磨寿命低;②设备精度低,滚剪的刀轴、横剪上刀导轨精度对剪切质量影响较大;③Z规定有差错或规定不详细;④操作者上刀、对刀不耐心;(D检查不及时。
改进措施:①滚剪刀、横剪刀均应采用合金刀片,如丨〕T合金或YG8、YG20合金等;②购置使用精度好的纵剪、横剪设备;③改进工艺,如纵剪的刀片不平度矣。1、对乃间隙在0.02之内,重合距在0.2-0.3之间,横剪刀的刀片热片保证全刃剪切0.05电话纸无毛刺;④操作者按工艺对川,操作中经常检查,超过3(xm毛刺必须磨刀;⑤检验员进行首件检验并注意经常巡检。
达到目标:铁心片毛刺15铁心端面参差不齐铁心端面的平整问题也是一个应重视的问题,因为参差不齐意味着铁心叠积图上有间隙,影响空载性能。质量分等标准中规定了的允差。实际操作中有铁心端面参差不齐超出标准现象。
产生原因:①器身装配时,铁轭片没插进去;②铁心装配夹持不紧,许多紧固件没装好或不装,在起立、吊运时因震动造成级次串动。
改进措施心叠装后,装好装全、夹紧紧固件;②器身装配时,操作者要耐心的插入铁辄片,精心打齐铁心端面。
达到目标:铁心端面平整,参差不齐< 16铁心表面锈蚀铁锈是导体,会使铁心片间短路并使铁损增大,锈蚀会损坏铁心,质量分等标准中给出15%的一等品允差范围。
产生原因:①纵剪后的料卷放置时间太长;②铁心片剪切后长期不用;③器身装配前对生锈铁心不处理;④真空处理后不擦锈;⑤工艺不完善,没有除锈的规定;⑥内控标准、检验卡片项目不全。
改进措施:①完善料卷的防锈工艺;②调整生产周期,铁心片不应长期放置,注意存放方法;③完善绝缘装配、总装配的除锈规定;④完善内控标准、检验卡片。
达到目标:①铁心表面无锈蚀;②漆膜覆盖锈迹面<10%. 17油道堵塞油道发生堵塞,影响线圈温升,质量分等标准中限定油道堵塞面<10%为一等项,技术条件规定瓦愣纸板油道搭接不超过一个愣。但实际有许多圆筒式线圈,瓦楞搭接都超过规定。器身装配的产品铁轭绝缘的横向油道存在堵塞情况。
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