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高压变频器的研究与使用

高压变频器的研究与使用

点击数:7519 次   录入时间:03-04 11:54:00   整理:http://www.55dianzi.com   变频器基础

  2.2.3主开关

  隔离开关,旋转式操作把手,机构与柜门连接时可在柜前操作,也可解卸机构在柜内操作。

  2.2.4网侧熔断器

  作为电源熔断器,采用半导体功率器件专用型的快速熔断器。用于万一出现短路而过电流故障检测信号未能及时响应时,对晶闸管实现后备过电流保护。

  2.2.5网侧换相电抗器

  用于限制因整流换相而引起的电压下降程度,以及网侧整流器晶闸管中电流上升的didt值。

  2.2.6网侧整流器

  采用三相桥式相控电路,由6只晶闸管组成,用于调节直流环节的电压,从而控制直流环节电流幅值的大小。网侧整流器部分控制逆变器的输出电压。

  2.2.7直流环节电抗器

  作为网侧整流器和电机侧逆变器之间的隔离,并对直流环节电流起平波缓冲作用,限制负载功率的上升率。直流环节电抗器是一平波大电感,在电流闭环的作用下,也不会造成大电流而损坏元件,有助于实现短路保护。

  2.2.8电机侧逆变器

  带相间换相的自换相式逆变器,包括6只平板型晶闸管,6只电容器(用于在电机和换相回路之间提供夫功)与6只二极管(使电机隔离于换相回路,防止电容器对负载放电,使电容器上保持稳定电压)。逆变器部分控制变频器的输出频率。变频器输出频率按所需的电动机转速进行调节。

  213龙口电厂变频节能情况1999年5月24日安装试运行,取得了显着的经济效益。1号炉吸送风机改频前,1998年单耗为6134kWht汽,改频后单耗为3151kWht汽,降低单耗2183kWht汽,平均节电率为4416%.如果按全年负荷率55%计,1号炉年蒸发量为1995984t汽(1998年实际数据),则吸送风机改频后全年节电量为2183kWht汽×1995984 t汽=564863417kWh.按当时的税后成本价01277元kWh,全年节省人民币156467118元。

  变频改造总投资298万元人民币。回收年限为119 a.

  变频运行后曾发现甲,乙两侧排烟温度差别较大,在低负荷时容易造成锅炉灭火。原因在于甲,乙两侧送风通道在锅炉之前是互相独立的单管制,而且甲,乙两侧送风由于一侧变频低速运行,一侧高速挡板节流,流量不一致,进入空气预热器的两路风量不平衡,造成排烟温度升高。因此龙口电厂将甲,乙两侧两管两路送风改造成母管送风运行,这样甲,乙两侧送风机送出的风量,风压虽然不同,但是经过母管混合后再进入空气预热器,无论风量还是风温均达平衡。吸风机虽然仍保护两路吸风,但是由于在吸风机之前有三电场电除尘器,使吸风在电除尘器内就得到均匀混合,所以仅改一台吸风机对烟风系统无影响。实现证明为节省投资,将一侧定速吸,送风机改造成变频调速是可行的。但是必须注意一侧变频调速后对整个烟风系统的影响。

  3大庆新华电厂灰浆泵的变频改造

  大庆华能新华电厂总装机容量为500MW,2×100MW,2×50MW和1×200MW.该厂灰浆泵系统共有5台灰浆泵,功率分别为1号灰浆泵电机500kW,2号,3号灰浆泵电机310kW,4号,5号灰浆泵电机400kW.公司引进两套德国西门子生产的SIMOVERT2A6SC24系列变频器,安装在4号,5号灰浆泵上,4号,5号灰浆泵每台日排灰量在17×104 t左右。

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