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变频器的运用于新式风机研讨

变频器的运用于新式风机研讨

点击数:7845 次   录入时间:03-04 12:02:40   整理:http://www.55dianzi.com   变频器基础

生产工艺中最主要的控制参数为:温度和风量。现有系统是通过人工操作,烘炉每批料分六次升温,历时大约二十小时将温度从5℃升到80℃,故温度一时间曲线不平滑,升温也不准确、及时。该系统不易调速,只设有三档(l〕I〕转/分、1250转/分、巧o转/分),难以找到最佳节能点,致使大风机长期工作在高转速、高负荷的耗能状态。

  技改方案将绕线式电机改为鼠笼式电机,配一台变频器,选用ABB的ACS以拜一0260一3(按454A额定电流)变频器,改造后技术方案原理如示。来自烘炉的采集信号经控制系统与工艺设定后,通过变频器调节电机频率(即电机转速),从而控制大风机的风量。

  当大风机的风量达到最大而烘炉的温度仍达不到工艺要求时,PLC控制系统通过变频器反馈来的电流、电压参数,输出信号加大蒸汽阀门开度。

  当大风机的风量达到最小(电机最低转速)而烘炉仍高于工艺要求时,变频器输出信号减少蒸汽阀门开度。主要硬件配置改造后,烘炉干燥系统主要由鼠笼式电机、妞B变频器、PLC控制、人机界面(PC机)等见(表l)。

  序号设备名称型号数量l电机Y3巧一4,250kw,1台2变频器AS:以又02印3,25Okw1台3PLC控制三菱FxZN一32M(包括输1台人、输出模块)4计算机(PC)联想P皿8(X)(20G,128M,1套171彩显)实施此方案,从安装、调试到投人使用,需花费资金约二十万元。

  结果与分析通过技改后,工艺上可以更好地调节温度-时间曲线,使此曲线更加平滑,产品质量稳中有升。

  采用变频器调速,烘炉风机实现软启动和软停机功能,减少电机振动,改善工作环境,延长设备的使用寿命。

  烘炉干燥采用PLC控制、计算机(PC)等人机界面,提高了自动化程度和控制准确度,同时也减轻了操作人员的劳动强度。

  节能方面变频调速节电率理论值为39%,现电机运行功率为lsokw.

  假设实际节电率为35%,电机年运行大联刁、时,则年节电为:1即kwx35%xz刃以1二453,印肤who年节约电费(电价按0.6元/度)为:453.6=272,160(元),节电效果卞分显著。

  由此可见应用变频调速技术后,风机节能效果十分突出,我公司生产麦芽的能耗显著降低。如在类似的发芽风机、水泵等设备上进行变频技术的应用和技改,节能潜力也十分可观。

  结束语今天,变频调速传动已成为现代电力传动的一个主要方向,它在节能、减少维修、实现现代化方面作用巨大。而我国目前变频技术的应用与发达国家的水平尚有很大差距。国家也出台了一些优惠政策促进此类技术的应用,如采用符合国家产业政策的国产设备,其设备投资可用企业所得税抵免等。我们企业应该借此东风,在年度技术改造项目中逐步采用变频器改造生产过程的有关系统。

  污泥产率低,可减少剩余污泥的处理费用,耗电也较一般的活性污泥低,即能在好氧运行的主要成本上降低大量费用。5进入吨COD的抗冲击能力试验2叨5年6月6日,把部分超高浓度生产废水,不经过厌氧系统而直接打人1CAS池,试验CASS池处理高浓度废水能力。

  进人COD量达巧吨,经43小时连续曝气后,出水COD下降至63,已经合格。

  当时lCASS池6小时曝气处理CoD量为367skg,处理量是平时的5.69倍。从以上试验可以看出,成熟活性污泥(CASS)可以承受高COD浓度和COD量冲击,即抗冲击能力强,非常适合于进水波动大的废水处理。

  经验总结CASS工艺运行方式灵活,易于调节,也可以很好实现自控。

  CAss工艺抗冲击能力强,非常适合大水量且水质水量波动大的废水处理,但是这种抗冲击能力只是一定程度上的,只能用于应急,不能经常使用,使用时也应注意风险。


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