可避免风机喘振现象。变频器有共振点频率跳跃功能。
(6)变频装置对输出电缆长度无任何要求,电机不会受到共模电压和dv/dt的影响。
(7)变频器效率为96%(含变压器)。
(8)控制系统采用全数字微机控制,有很强的自诊断功能,能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示,能在就地显示并远方报警,便于运行人员和检修人员辨别和解决所出现的问题。
(9)具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下,通过变频器上的触摸屏显示,可进行就地人工启动、停止变频器,可以调整转速、频率,就地控制窗口采用中文操作界面,功能设定、参数设定等均采用中文。
(10)电机参数自动检测、控制系统参数自动优化。
(11)变频器高压主回路与控制器之间为光纤连接,具有很高的通信速率和抗干扰能力,安全性好。
(12)控制系统具有在线检测变频器输入电压、电流、输入功率、输入功率因数、输出功率、输出电压、输出功率因数、电流、频率、电机转速等功能。
(13)输出频率分辨率为0.01Hz.
(14)过载能力为120%,1min;150%,3s;200%立即保护(<10s),满足泵类和风机类负荷要求。
(15)变频调速系统运行噪声<75dB.
(16)调速范围:0%~100%连续可调。
2.4系统的可靠性
为了充分保证系统的可靠性,加装引风机高压变频器同时加装上频旁路装置,变频器异常时停止运行,电机可以直接手动切换到工频运行状态下运行。工频旁路由3个高压隔离开关QS1,QS2和QS3组成(见图1),其中QF为电动机原有高压开关柜内的断路器。要求QS2和QS3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3合,QS1和QS2断开。
为实现变频器故障的保护,变频器对电动机开关QF进行连锁,一旦变频器发生故障,变频器跳开QF.要求对QF进行改造,工频旁路时,变频器允许QF合闸,撤销对QF的跳闸信号,使电机能正常通过QF合闸工频启动,以保证设备正常切换。
3效果评价及结论
高压变频调速装置投运以来,电动机和风机运行稳定,未出现异常振动和噪声,电机绕组和水泵轴承的温升也处于正常范围之内,也未对6kV厂用电系统产生其他影响。启动电流小,实现了引风机的软启动,对厂用电系统和电机的冲击较小,对风机的机械冲击也大幅度减小。设备改造后,电机改造前频率50Hz、电流18A,改造后参数变频器前电流降为4.3A,变频器输出频率29.32 Hz,能够满足锅炉运行需要,其节电可达67%,效果明显。从林西电引风机变频改造结果可以看出:对于裕量较大、运行负载小的辅机,利用变频技术进行设备改造,既可以保证主机设备的正常运转,提高可靠性,又可延长辅机的检修周期和使用寿命,同时也达到了降低能耗的目的。高压变频调速装置实现了就地、远方控制,转速调节平稳、调节精度高,具有良好的人机界面,比采用原来的工频运行方式更加灵活、方便。
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