(1)i/o点的估算:触摸屏占用串口通信输入1个;一台异步电机、四个电磁阀占用开关量输出5个;系统启动、停止、急停按钮占用三个开关量输入,自动/手动转换开关一个、异步电机启动、停止按钮、夹紧、落锯按钮个一个,需要占用五个输入量,定尺信号占用一个输入量;总计i/o点共14个。
(2)plc性能和控制任务相适应:飞锯机割机控制系统是开关量控制的,多是顺序控制和多模式的自动控制,对控制速度要求不是很高。
根据上面的控制要求,本设计选用日本三菱公司的fx2n–24mr型plc,它是继电器输出,24v直流供电。它的i/o点数为30,其中dc输入点为16,继电器输出点为14。具有高速计数器输入、串行通信接口rs-232、标配usb端口等强大功能。适合于多台步进电机的控制,双串口可搭载触摸屏控制终端、简易的变频器串行控制。内置24v/500ma直流电源,可供外围设备使用,一体化紧凑型设计,容易安装,使用din导轨或便利的固定孔安装。
4.2软件设计
fx型plc可以用三菱公司提供的swopc-fxgp编辑软件用梯形图进行编程,此软件具有显示/监控功能和完善的调试、维护功能,我们可以运用此软件在WINOOWs的环境中对plc进行编程调试,编程完成后通过rs232通讯电缆从pc下载到plc上,飞锯机工作过程中参数设置较多,参数之间密切关联,各动作之间有严格的逻辑关系,每工作方式均可采用手动和自动两种方式,plc通过采集现场信号来控制工作过程。整个程序的控制方式为顺序控制。
5结束语
本文所设计的plc飞锯控制系统已成功地应用于某高频焊管公司的生产线,运行结果表明,该系统完全满足其设计要求,具有操作方便、可靠性强、数据完整、监控及时等突出优点,并大大地减轻了操作工人的劳动强度、缩短了操作时间,受到了操作人员、维护人员、管理人员的好评。该系统的成功设计,也为类似系统的旧设备改造提供了可取的经验。
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