PLC技术极大提升矿山设备的控制水平(二)
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在软件上加了紧急停车回路,按照《煤矿安全规程》的要求,将停水、断油、超温与紧急停车开关组合成紧急停车回路,确保故障状态或紧急情况下人为紧急带负荷停车,防止事故蔓延。由于卸荷打风的压力传感器都是专用的,每台机的打风卸荷受各自传感器控制,而传感器都装在各自的风包上,风包排气管路又相互联结在一起,就使较灵敏的压力传感器先动作,打风卸荷交替运行,而不灵敏的传感器基本上不动作,总处在满负荷工作状态。为此,将程序作了修改,使一台机连续运行一定时间后自动卸荷,直到风压降到下限,再投入运行。8 集散式分布控制系统应用于矿井水处理系统兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿原有的矿井水处理设施已无法满足矿井水排量的需求,必须对原处理设施进行技术改造,提高矿井水的处理能力。为此,他们在山东省煤炭科学研究所的帮助下增设了一套新的矿井水处理设备。为了降低了水处理成本,采用了集散式分布控制系统,对设备异常采用超级文本指示可能出现故障的原因,有利于准确分析、判断和排除故障。该矿的矿井水处理设施分两点布置,一级站与二级站相距450m。站内设备布置相对集中,分别设有1台可编程控制器(PLC)对设备进行控制。由于过程控制涉及到整个系统设备监控、数据采集及自动加药排泥、消毒等诸多环节,所以自动加药排泥和消毒都具备独立的控制单元。矿井水处理过程控制系统由网络服务器、上位机系统、可编程控制器控制系统、二氧化氯消毒控制系统、智能仪表、传感变送器以及打印机等组成。此系统采用Porfibus工业总线集散式分布控制方式。上位系统通过MPI总线与下位控制单元PLC、智能控制单元等进行通讯,从而完成相关设备运转的工况监控、相关工艺参数的实时监测和显示、工艺流程控制、动画显示、数据存储、报表管理、定时打樱实践表明,集散分布控制方式的最大优势在于控制风险分担,将控制功能分散到若干个智能控制单元,避免系统某一环节异常或故障而造成整体瘫痪,有着较高的可靠性。下位机如PLC、智能仪表具有独立的CPU,既可脱离上位机独立完成控制功能,又可通过网络通讯接受上位机的监控与管理。由于系统配置灵活、扩展方便,各工控智能单元作为下位机既独立又与整个系统融为一体,优势得以充分发挥,具有较高的性能价格比。9 用PLC实现选煤厂设备起车前故障检测兖州矿业(集团)公司济宁三号煤矿选煤厂采用可编程序控制器控制选煤厂设备起车前的故障预检测,保证全部设备一次起车成功,成功率几乎达到了100%,取得了良好的效果。该厂的设备均采用集中控制方式。在起车过程中,只要其中有一台设备发生了故障,其余的设备就必须全部停车检修,而且要待到所有设备均无故障后才能再次起车。由于选煤厂的设备数量多达数百台,因而起车的过程经常需要重复好几次,不仅严重影响了正常生产秩序,还造成了设备的空运转磨损,浪费了电能消耗。为此,他们采用可编程序控制器对设备进行起车前的故障预测。此项改造完成后,开车前由可编程序控制器对电动机的二次控制回路进行故障检查,检测接点被串入集中控制起车信号回路和电动机控制回路中。在设备完好状态下,检测接点是闭合的,设备有输入信号,此时即可以起车;当设备有故障时,检测接点则是打开的,这时设备没有输入信号,立即可找出故障。常见故障有漏电继电器、热继电器、综合保护器等跳闸及停止按钮按下后没有复位等。运行实践表明,这项改造成果的预检测功能是相当可靠的,经济效益和社会效益均非常显著。行家们对济宁三号煤矿选煤厂应用可编程序控制器实现全厂设备起车之前的故障预检测的成果给予了极高的评价,希望能够尽快地在更大的范围得到推广。10 PLC在鲍店选煤厂集控系统的应用兖州矿业(集团)公司鲍店煤矿选煤厂的控制系统采用底层可编程控制器系统与上位机监控相结合的模式,以数据量逻辑控制为主,配以少量工艺过程参数的模拟量检测监视,用于实现工艺流程系统设备的集中启、停车控制和运行过程中的连锁控制,并且具有工艺过程参数的闭环控制系统,达到国内同行业中的先进水平。该厂原先的集控系统采用SIMATIC TI545、配煤系统采用SIMATIC S70-300。集控系统的整体框架分为原煤重介选矸系统、筛分系统、储装运系统、跳汰系统、捞坑系统和沉降离心脱水系统;原煤集控室操作原煤系统的重介选矸系统和筛分系统;储运集控室操作储装运系统;压滤车间设备仅在模拟盘上显示。三个集控室有各自的可编程控制器主机,互不通讯,版本不一。改造后的新集控系统将洗煤、压滤与储运系统合为一台可编程控制器主机,原煤车间单独一台可编程控制器主机;两台主机不直接通讯,系统通过上位机通讯互访。上一页 [1] [2] [3] 下一页
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