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基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组

基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组

点击数:7611 次   录入时间:03-04 11:49:50   整理:http://www.55dianzi.com   其它PLC应用

引言
    目前我国大多卷烟厂的主力机型B1卷烟包装机组是在上世纪80~90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。但由于该卷炯包装机组工作年久,各电子控制部件逐步老化、失效,故障率很高。近年来,BI机组电气控制系统缺陷日益凸显;逻辑组件老化;出现故障不能自动停机;控制线路板布局复杂,国内无相关元件生产厂家,备件困难且价格高。同时BI机组还存在控制方式落后、英文显示导致维修不便等问题。
    改造后的BI机组是以PLC和工控机为核心的电气控制系统。PLC完成所有数据采集和实时控制,完成启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,具有良好的人机界面,同时增加统计报表和预留网络化管理功能,并为远程数据采集提供技术支持,从而彻底解决BI机组电控系统所存在的问题。

2 BI包装机组电控系统硬件构成
    BI包装机组由NF卸盘机、BE包装机、RC小包透明机、PHZ大条机和NK大条透明机等5部分组成,

   改造后的电控系统则采用BE、RC、NF、FHZ/HK等4个独立部分组成,并且各部分之间单独控制和单独显示。其中BE包装机为主机,其他部分为从机。各部分之间增加信息交换功能,实现B1机组的整体控制,而相位控制则采用绝对值编码器,从而使B1机组协调工作。

3 改造设计方案
3.1 改造总体框图
    原BI机组的主机BE、RC、FHZ/NK的控制系统不在同一套控制柜中,各部分通过开关量交换设备运行信息。BE机的主要动作是由机械装置完成,各部分共同特点为检测信号多,执行元件少。针对这一特点,整体改造BI机组,

3.2 BI主机改造
    控制器采用高性价比的S7-400 PLC,该器件是西门子公司生产的高性能大型PLC控制系统,具有高速、稳定、可靠、开放等特点。该软件功能强大,具有面向对象、直观的用户界面,易于使用。新的设计只保留极少数的继电器,控制逻辑由PLC实现。去除继电器后多出来的空间用于放置PLC的子站点,PLC的子站点主要包括通讯、输入输出和特殊功能等模块。改造BI主机主要是对其角度反馈系统、控制系统和调速传动系统进行改造。

3.2.1 角度反馈装置的改造
    采用绝对型编码器替换原机的增量型编码器。与增量型编码器相比,绝对型编码器实时反馈输出角度值,无需通过脉冲计数方式计算设备当前角度,即使设备断电,在恢复供电后也可立即知道断电前的角度值,并立即投入生产,无需重新寻找零脉冲。
3.2.2 主驱动的改造
    鉴于现今交流变频技术已具有较高的可靠性,可取消原系统直流电机、直流调速器和智能随动单元,采用交流电机加变频器方式实现主机速度控制。同时,采用BI主机的改进机型BO机特点,在其控制台增加手动调速电位器,便于操作和维护人员调试保养设备。
3.2.3 辅助驱动系统的改造
    除主驱动系统外,BI主机还有进料传送带、下烟道电机、盒皮胶辊、封签胶辊和出口传送带等5个辅助驱动装置。这些辅助驱动的直流电机全部改为普通交流调速电机,均选用西门子420变频器控制。
3.2.4 温度调节系统的改造
    需调节控制BI主机的烘干转塔的加热温度(虽然原机有油加热器,但一般不用,因为设备在卷包车间内工作时润滑油是绝对不会出现冻结的)。原机温度调节系统由Pt100热电阻、TEMPMOD A176/A177转换板、测温板SMC-MAX(A30)、A/D转换板SMC-02B(A24)、和固态继电器、加热器组成。改造温度调节系统是在保留原机的热电阻和加热器的基础上,取消热电阻转为4~20 mA的模块TEMPMOD A176/A177,而将热电阻的线直接引入控制柜,接至西门子PLC的模拟量模块。温度调节采用软PID实现,由西门子PLC的PID功能块控制加热器温度。
3.2.5 人机界面的改造
    采用液晶触摸屏技术代替老式的CRT显示和键盘输入,大大减轻机组重量,缩小外形体积,提高显示质量,并新增有关整机的参数设置、产耗分析、故障信息报警定位等功能。采用全中文菜单设置监控功能,实现运行状态显示、车速显示、参数设置、故障指示、交班记录等;设置有密码功能防止无关人员改动参数。维修密码可授权给机器维修人员。

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