设备有检测模式可供单轴运行调试,按照用户要求将凸轮轴定位控制精度调到0.01°以内,送线轴位移精度调到0.05mm以内,刚性也达到用户要求。之后再进行了凸轮轴、送线轴、卷芯轴的联动调试,效果均达到客户要求。
在设备运行模式下,生产速度为150个/分钟时,生产出来的弹簧各项指标满足用户要求,当将生产速度调高到为400个/分钟时,发现生产过程中出现倒线的现象,即转子位置超过了停止位置,然后向后退回,此现象应该是由于送线轴电机工作在频繁启停的状态,驱动器刚性不够,送线轴电机停止时位置超调较大引起电机抖动,调试位置环、速度环和电流环PI参数,直到消除该现象。设置的伺服驱动器主要参数如下:
送线轴伺服驱动器:
参数序号 参数名称 参数值
PA4 控制方式选择 0(位置控制)
PA11 位置环增益 4000
PA14 速度环增益 4000
PA15 速度环积分时间常数 9999
PA25 编码器反馈输出分频系数 1
PA28 脉冲输入类型 1(CW/CCW)
PA31 电子齿轮分子 1
PA32 电子齿轮分母 1
PA38 电流环增益 1000
PA41 电流环积分时间常数 10
凸轮轴伺服驱动器:
参数序号 参数名称 参数值
PA4 控制方式选择 0(位置控制)
PA11 位置环增益 3500