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控制器在冰箱制冷器弯曲智能制造中的运用

控制器在冰箱制冷器弯曲智能制造中的运用

点击数:7603 次   录入时间:03-04 11:54:00   整理:http://www.55dianzi.com   应用案例

高速段运行时间最长,低、中速只在起动和制动阶段采用。这样,起始阶段与结束阶段的低速运行,保证了起动的平稳和制动的可靠性,中速是低速与高速的过渡,能防止速度转换时因波动过大而引起的输送不稳定。

  经校直后的管材需要经过长度准确计量后才能进行切割,如果采用定时器延时的办法很难达到精度要求。我们采用旋转编码器采样并用高速计数器计数的办法,由高速计数器根据不同的计数值来控制输送电机的运行速度,较好地实现了长度计量的精度。为电气系统原理图。

  PLC机型选择(1)输入输出点数PLC控制系统的输入信号包括操作台控制输入、分布在气缸两端的磁性开关、导料机构升降定位的光电开关、现场按钮输入、故障报警开关及高速计数器输入信号,共有217个输入点。PLC的控制负载主要有以下几类:所有气缸的电磁阀线圈、至变频器的调速输出、信号指示及报警负载(包括指示灯、声光报警)以及高速计数器清零,共有108个输出点。(2)PLC选型确定了输入输出点后,还要进行PLC选型。

  鉴于本系统输入输出总点数比较多,再考虑到性能价格比,我们选用MELSEC-A系列PLC.该系列PLC为模块化结构,系统配置灵活,功能强,梯形图编程,完全符合控制要求,CPU模块型号为A-2USCPU,PLC控制系统I/O如所示。

  系统设计(1)长度计量的设计计数传感器采用增量型旋转编码器,分辨率1000个脉冲/转,足够满足精度需要。高速计数器选用KOYO电子计数器,型号为KCN-W,它除了有计数功能外,还有2路继电器预置输出功能。旋转编码器与输送齿轮同轴安装,角速度保持一致。在设备开始调试时,我们把计数器的预置比例先设定为1,这样,旋转编码器输出的脉冲值输入高速计数器,假定测得管材所需长度为S,输送齿轮送出长度为S的管材后计数器显示计数值为C,可建立以下关系式:C=KS(1)式中,K为比例系数,则:K=C/S(2)重新整定预置比例值K=C/S后,计数器所显示的值就与输送齿轮送出的管材长度一致。通过现场调试,得到需减速时的计数值。对计数器的一路继电器输出进行预置,这样可保证输送管材过程中,当计数值到达预置值时,由继电器输出开关信号,通过PLC控制变频器减速。停止输送的控制原理与减速过程一样。(2)变频器设计为变频器接线原理图。系统所有动作都由PLC控制,当PLC输出继电器Y150为ON时,电机正转;输出继电器Y151为ON时,电机反转。选定了正反转以后,再选择速度高低。当输出继电器Y152为ON时,电机高速运行;输出继电器Y153为ON时,电机中速运行;输出继电器Y154为ON时,电机低速运行。具体速度大小可通过变频器面板操作进行设置。AM端子输出直流0~10V模拟量,经二次仪表显示输出频率。当变频器发生异常时,变频器A、C端子闭合,经PLC输入继电器产生系统故障报警。(3)软件设计根据生产线的工艺要求,首先确定各个动作的先后次序和相互关系,然后运用布尔代数的方法,写出PLC各输入与输出信号间的逻辑关系,再由逻辑关系转化为梯形图。程序分手动和自动控制程序两部分,手动控制用于设备调试和故障处理。正常时,运行自动控制程序。自动控制软件流程如所示。

  在程序调试过程中,可利用PLC输入输出点均有LED指示的特点,在输入点加入信号后,逐一核对输出动作变化。在试运行阶段,各电机和气缸的运行速度应适当降低,以渡过各机械部件的磨合期。

  结束语本文介绍的冰箱冷凝器弯折自动生产线,软硬件结构紧凑,可靠性高,易于操作与维修。经用户使用,各项性能指标均达到预期要求,大大提高了工作效率,降低了设备成本。该系统已成功应用于青岛海尔集团冰箱厂。


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