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森兰SB6IG变频器在龙门铣床、刨床上的应用

森兰SB6IG变频器在龙门铣床、刨床上的应用

点击数:7339 次   录入时间:03-04 12:04:03   整理:http://www.55dianzi.com   应用案例

    2.改造方案

    该刨床由于使用年限较长,存在电气及机械系统老化严重的问题,走刀系统经常出现故障。现采用开关磁阻电动机改造主电动机,采用PLC控制的新电气柜的同时,用变频器改造走刀系统。

    刨床走刀电动机的额定功率为1. 7kW,改造前起动电流为45A,运行电流为1.5A,考虑到需要频繁地起、制动,适当放大容量,选用起、制动性能较好的安川VS606V7变频器。该变频器的参数为:外接电动机最大功率2. 2kW;变频器容量4.2kVA;额定电流5.5A;电压范围380460V-15%+10%;频率输出范围0.1400Hz,改造后走刀电动机的电气连接如图7-8所示。

    采用PLC控制,简化了原来的操作,去掉了超越离合器的部分.使电动机与原减速机构直连,“快速”、“空”、“自动”三挡在改造后只需要“快速”挡,不需换挡。利用变频器的点动功能将快速移动的速度固定在50Hz(与改造前一致),也可根据需要设置60Hz。当自动运行时,变频器的速度由面板的电位器给定,变频器运行的时间由PLC控制,可很好地控制走刀的距离。

7-8 走刀电动机电气连接图

    因为单臂刨床只有两个走刀电动机(横梁刀架电动机和侧刀架电动机),而且同时工作的机会较少,所以在面板上设置选择开关,可以通过PLC控制接触器切换变频器和两个刀架电动机的连线,选择走刀的电动机,同时将原来控制电动机的四个接触器去掉。

    3.改造实施

    对变频器及PLC的参数进行适当的调整,因变频器在低速时出力较小,将变频器的输出频率下限定在3Hz,将低速时的输出转矩适当提高。虽然变频器的最高输出频率能达到400Hz,但对于电动机来说,超过50Hz后输出转矩会下降,可能带负载能力不够,所以现场使用时将最高输出频率设定为50Hz(最高不超过60Hz)。变频器及PLC的设定参数为:最高输出频率50Hz;最低输出频率3Hz;点动频率(快速走刀)50Hz;速度上升、下降时间均为0.3s; PLC内设电动机运行时间0. 7s

    将走刀速度的机械换挡分别放在高、低挡上,测得每次走刀的距离为:低速挡0.254. 5mm(对应350Hz),高速挡0.915mm(对应350Hz),重复误差小于10%,满足机械加工要求。

    4.需要注意的问题

    在改造和使用时需要注意以下问题:

    (1)干扰问题。由于变频器是高频电力电子设备,运行时(特别在低速时)会产生较大的干扰。现场调试时发现与变频器输出线穿同一个管的24V信号线受干扰严重,变频器一起动,原来的动合触点信号在PLC侧检测出来为动断触点信号,使动作错误。后将这一触点信号改为动断,使其形成回路,使问题得以解决。抗干扰更彻底的解决办法,是对变频器加隔离变压器或输入、输出电抗器。

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