4.3主回路控制
原有系统为液力耦合器调速系统,为了最大限度的提高设备的利用率,使变频发生故障时也能保证风机的正常运行,从而保证生产,系统保留原有液力耦合器系统,采用一拖一手动工/变频切换方案,系统主回路控制原理如图2所示。
旁路柜中,共有3个高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电,K2与K3采用电磁互锁操动机构,实现电磁互锁。当K1、K3闭合,K2断开时,电机变频运行;当K1、K3断开,K2闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。
旁路柜必须与上级高压断路器DL连锁,DL合闸时,绝对不允许操作旁路隔离开关与变频器输出隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。
5地面除尘风机变频改造效果
高压变频器设备于2010年5月1日正式投入运行,至今运行良好。变频器使用方便,可靠稳定,维护量小。除尘风机根据生产工艺按需调节风量,电机运行电流大大降低,改造达到了预期目的。变频改造后,总的来说,有以下优点:
5.1节电效果
在变频器没有安装以前高压电机采用直接启动,风量基本上不调节。这样电机始终运行在额定状态,变频器安装以后,风量通过调节变频器频率实现。实现了节电的目的,下面对节电量作定量分析,表5为变频器未安装以前电机运行数据,表6为变频器安装后高速运行数据,表7为变频器安装后低速运行数据。
定量计算:一个周期按18min计算,高速和低速分别占一半。电价按0.5元计算,一天运转20小时,一年运行时间按330天,计算如下:
电机工频年耗电量:
综上所述,此次变频改造的节能效果十分明显。
5.2变频改造对其他设备的好处
(1)工频状态下,由于风机持续高速下运行,风机电动机的轴振动幅值常常高于正常的震动幅值,导致电动机的轴瓦和液力耦合器的使用寿命缩短,不但增加了维修费用,而且还大大增加了设备故障率影响生产。使用变频器后可有效减少设备振动,从而降低噪音,减少设备维护费用。
(2)应用高压变频调速技术后,还可通过工艺需要随时改变变频器输出频率,在生产过程中实现变速运行,提高整个工艺的可靠性,并能有效避免因风机始终高速运转给除尘系统所带来的危害,能明显提高产品合格率和系统的稳定性。
(3)在变频器没有安装以前高压电机采用直接启动,用上变频器以后,变频器带动电机从0.5Hz软启动,启动电流不超过额定电流,不仅让风机开、停机极为方便,也节约了电能;还减小了启动时对电机、风机及整个除尘系统的冲击,提高了系统稳定性。