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变频器在179m3高炉上的应用

变频器在179m3高炉上的应用

点击数:7528 次   录入时间:03-04 12:04:03   整理:http://www.55dianzi.com   应用案例


烧结机出来的烧结矿经单辊破碎机破碎,进入到带冷机。带冷机是一个长长的链条轨道俗称蓖子,高温烧结矿在蓖子上缓慢移动,经6台风机风冷,冷却后的烧结矿进入地仓供高炉上料使用。蓖子由变频器控制的电机调速,电机选用11kW变频调速电动机,变频器为艾默生TD2000-4T0150G变频器。控制采用机旁、集中两地控制,机旁用电位器调速。原理图、变频器主要参数设定如圆盘给料机(参见图2、表2)。 

6 上料卷扬系统 

6.1 工艺要求 

高炉上料卷扬系统是炼铁生产中的关键环节,主要作用是将炼铁所需的各种原料源源不断地送到高炉内,保证高炉炼铁的正常需要,而整个高炉上料卷扬系统的核心就是料车的主提升设备。主卷电动机选用的是55kW 10极绕线式异步电动机,变频调速器为艾默生TD2000-4T0900G变频器和相应的制动电阻与制动单元。高炉上料卷扬系统有如下特征:主卷电动机工作频繁,负荷重,启动转矩要求高。料车要求位置控制的精度高,系统的可靠性和安全性高。料车在启动和停车制动时震动大,要求电机工作的稳定性能好。炼铁高炉上料卷扬系统的技术方案是当上料卷扬系统运行后,变频器由0Hz加速到50Hz运行,当运行一定的距离快到达炉顶时,由检测位置的主令(凸轮)发出减速信号,变频器自动减速到20Hz运行,直至料车到达炉顶再由主令(凸轮)发出停车信号,电机被立即制动停车,电机加有电磁抱闸制动装置,在整个工作过程中需要停车时,发出停车指令,电磁抱闸制动装置工作,使料车稳定停车,不会出现“挂车”下滑现象。工作曲线如图3所示:

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图3 高炉上料卷扬系统工作曲线

料车一个完整的工作过程用时45s,完全满足179m3高炉的工艺要求。 

6.2 工作原理 

系统运行示意简图与电气控制简图如图4和图5所示。

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图4 系统运行示意简图

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图5 电气控制简图

当PC输出点J1闭合时,变频器以设定时间5s从0Hz加速到50Hz。电磁抱闸控制电源JZ得电,抱闸打开,左料车以设定的50Hz频率向上运行。当料车运行到检测点时J3闭合,料车开始减速,减速到20Hz后保持匀速运行。当料车快运行到位置时,触动限位开关发出信号,PC输出点J1断开,变频器自由停车,当变频器输出降到2Hz时,电磁抱闸控制电源JZ掉电,抱闸抱住,料车卷扬电机被制动停车,完成一次上料过程。当PC输出点J2闭合时,右料车与左料车一样完成一次上料。QA2、QA3为左右料车点动按扭,QA1为复位按扭。为了增加系统的可靠性,做如下处理: 

(1)选用变频器的容量为90kW,较电机55kW放大了两档的容量,一般不会出现过流、过压、过载等现象,可靠性大大提高。 
(2)电磁抱闸线圈通过变频器的运行输出信号Y2控制,消除了因意外事故,如开抱闸所引起的料车挂车或失速失控事故。而且当变频器输出达到2Hz时,电磁抱闸控制电源JZ才得电打开,防止抱闸打开过早,料车出现溜车事故。 
(3)在左右料车的顶部各安装一个超极限限位开关J3,当J3动作时通过多功能端子X2造成变频器外部故障停机,防止料车在接近停车点时因控制线路故障,造成料车无减速冲过头而损坏炉顶设备的严重后果。 

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