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75t/h煤矸石低倍率循环流化床锅炉的研究

75t/h煤矸石低倍率循环流化床锅炉的研究

点击数:7419 次   录入时间:03-04 11:58:51   整理:http://www.55dianzi.com   电工文摘
设计值  运行值  设计值  运行值  设计值  运行值  设计值  运行值 
省煤器  533  490~500  242  340  150  90  242.1  190 
预热器  242  340  136  250~260  20  25  151.3  150~160


 

2.3.4 循环灰和飞灰特性
  循环灰取样点在回料阀的排灰管,飞灰样取自省煤器下的烟道,循环灰和飞灰的粒度见表5。
表5 循环灰和飞灰的粒度百分比  粒度:μm 项目 < AN lang=EN-US>
 ≥200
 90~< AN lang=EN-US>200
 76~< AN lang=EN-US>90
 63~< AN lang=EN-US>76
 45~< AN lang=EN-US>63
 ≤45
 循环灰粒度< AN lang=EN-US>
(%)
 5.128
 9.123
 0.776
 8.583
 8.143
 68.247
 飞灰粒度< AN lang=EN-US>
(%)
 0.0098
 0.193
 0.0362
 0.9835
 1.7835
 97.0562
 

 由表5可见,烟气中含灰粒度较小,而且小粒度所占比例也较高,分离器分离下来的循环灰的粒度也较小,说明分离器的分离效率较高。
3 对出现问题采取的措施
3.1 继续进行燃烧调整,在保证锅炉不结焦的前提下,尽量降低流化风量,以保证燃料在炉内充分燃烧降低飞灰可燃物含量,提高燃烧效率。同时,也有利于汽温控制,降低减温水量。
3.2 从目前运行情况看,一、二级过热器受热面均偏大,若经燃烧调整和下移给煤口及返料灰口后,汽温控制仍然困难或喷水量仍过大时,应该割去部分过热器受热面。
  a.二级过热器。在目前运行情况下,二级过热器将蒸汽从饱和温度加热到400~415℃,这对碳钢制造的二级加热器是不允许的,应该割去一部分受热面,保证出口汽温不超过380℃;
  b.在目前运行工况下,一级过热器将减温后的蒸汽从245~265℃加热到450℃,在一级过热器中焓增很大,热偏差也较大,同时喷水量也大,由于雾化不好,对过热器运行的安全性有一定影响,为此也应割去部分受热面。
3.3 电厂改造后运行情况
  a.二级过热器出口汽温基本控制在380~390℃之间,平均出口汽温为383℃,比割受热面前降低30℃左右,达到了预期效果;
  b.喷水调节阀开度平均为74%,仍有裕度,喷水量平均为6.3t/h,比改造前减少1.5~2.0t/h,主汽温度基本控制在450℃以内;
  c.在炉膛出口烟气温度提高近50℃的工况下,过热汽温仍能控制在450℃左右,当然也与运行方式有关。这次共运行6个床,锅炉的燃烧相对稳定,产汽量大,带12MW负荷时的汽机用汽量不变,因而锅炉蒸汽压力常超过3.82MPa,运行中只好将部分过热蒸汽对空排掉借以泄压,增加了过热器的蒸汽流量,缓解了过热器的超温现象。

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