低能耗污水处理过程优化控制技术
技术依托单位
中科院沈阳自动化研究所,沈阳中科博微自动化技术有限公司
推荐部门
辽宁省科技厅
适用范围
生活污水及工业污水。
主要技术指标和参数
一、基本原理
以国际水协会ASM1模型为基础,结合实际污水处理厂处理工艺,对模型的过程和组分进行合理简化,分析污水处理过程动力学特性,建立污水处理过程控制自组织模型,通过调整污水处理设备与工艺运行参数,找到系统的最优工作点,结合变频调速、智能控制、动态优化等技术,以最小能源代价实现出水指标合格,能源利用率最大化,从而达到节能降耗目的。
二、工艺流程
采用国际水协会IWA活性污泥模型ASM,根据现场采集的污水处理厂实时运行数据,预测未来出水水质,采用动态优化技术对污水处理厂工艺操作点进行优化及设定,采用先进的闭环调节控制技术。以控制溶解氧(DO)浓度为例,不断改变风机驱动变频的运行频率,保证在DO满足工艺要求的前提下,实现最小供风能耗。
三、关键技术
1、风机、水泵的变频控制;
2、对污水处理过程实施闭环调节,避免过度做功;
3、开发了符合实际的污水处理模型,结合动态优化技术,实现工艺操作点的优化设定,使能源利用率最大化。
研制、生产及使用情况
一、技术来源和知识产权概况
自主研发(中国科学院沈阳自动化研究所先进制造基地支持项目“新型过程控制系统及先进控制技术研究”)。
二、应用概况
(一)应用情况简介
1、典型规模3~5万吨/天。
2、主要用户名录
海城渤海环境工程有限公司、朝阳市污水治理工程污水处理厂、营口北部城区第一污水处理厂、大连长兴岛南部污水处理厂、大连长兴岛北部污水处理厂。
(二)投资情况
总投资 60万
其中设备投资 40万(按照污水处理厂只
有一个生化池计算,在现有
基本开关控制的基础上,需
添加相应的监测仪表及
PLC的费用)
基建投资 5万
调试费 5万
软件费 10万
运行费用 电费
主体设备寿命 10年(检测仪表探头除外)
投资回收年限 2年
(三)经济效益分析
本系统总投资约60万元,主要为增加的检测仪表投资,应用后在保证出水持续稳定达标的前提下,可有效降低污水处理运行费用,降低污水处理过程异常工况的发生频率,提高污水处理效率,降低人力成本,根据污水处理厂原有设备和控制水平,一般2年内可以收回成本。实现溶解氧的优化控制,鼓风机能耗可降低8%;实现污泥浓度的优化控制,污泥泵能耗降低6%,剩余污泥产量降低5%;吨水处理的电耗降低约20%。
(四) 用户意见
海城渤海环境工程有限公司:
该系统采用现场总线技术将主控制器与现场控制站相连接,实现了污水处理过程关键工艺参数的采集、显示与控制,同时建立了整个污水处理过程的中央监控与操作。该系统自2004年10月投入使用以来,性能稳定,运行可靠,为企业创造了可观的经济效益。
实际应用案例
海城渤海环境工程有限公司在采用以上技术措施后,吨水节电20%。按照传统吨水耗电0.3度,日处理能力30000吨计算,每年节电657000度,按照每度电0.516元计算,相当于年创经济效益334368元。实现了曝气风机、污水提升泵的变频控制;采用计算机控制技术实现工艺控制的闭环调节;采用带预测模块的动态优化器,对工艺操作给出优化设定指导;对比实施先进控制与操作优化前,污水厂单位能耗降低20%。
本文关键字:技术 污水处理 工艺要求,机械设备 - 工艺要求