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入磨物料堵塞的原因及处理

入磨物料堵塞的原因及处理

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 入磨物料堵塞的原因及处理 不管是三道锁风阀还是回转阀堵塞后,清理都非常危险,十分费力,严重地制约生产。堵塞的原因和处理方法主要有下列几项: 7.3.1   料粘度大,潮湿易积料 原料磨入磨物料由多种成分组成,每种成分水份、粘性都不同。如:池州配料中的粘土粘性很强,含水量多;荻港早期使用的铁粉、粉煤灰水份多、粘性大,容易积料。 矿山早期开采的石灰石层地存表面一层,非石灰石物质含量偏高,这批物质颗粒小,粘性强,水份大时容易积料。 这些易积料的物质入磨时,因在锁风阀翻板上(或叶片上)和溜壁上逐渐积结,最终造成堵塞。这种现象在各基地均出现过:池州雨季严重时一度出现磨机运转3、4个小时,锁风阀便出现堵塞,清理时间长达十小时左右。 针对这种情况,采取如下方法解决:a.抓源头,控制采购入厂的辅材成分的水份b.控制矿山开采、初采时期,注意做好“转场”或“排废”,尽量采用高品位的石灰石c.不让入磨物料受潮:对各堆场加盖大棚,入仓和入磨皮带加防雨罩;并烘干辅材d.在质量允许的情况下,改用不易堵塞的辅材。如:池州雨季尽量多采用干燥的砂岩,少用易粘结的粘土。在荻港把铁粉、粉煤灰改成铁尾砂和煤矸石,防堵效果很好。 7.3.2   锁风阀自身结构弊端 回转锁风阀需要入磨物料在此处滞留片刻,因此最易产生积料。除控制来料本身外,也要对锁风阀本身进行改造。 MLS磨机入磨锁风采用的是三道锁风阀:池州1#磨堵塞时,先采用安装空气炮,起了一定效果,但是有弊端。因为此处积料很松散,空气炮只能打下其炮口处的积料,不可能把整个溜壁全部安装空气炮。后来采用了一种方法基本解决问题。即改变三道锁风阀整体的倾斜角,使其变的更陡峭,让入磨物料更流畅下滑。 ATOX磨入磨采用的是回转阀,其堵料分两种:a.回转阀阀体叶轮本身积料。B.回转阀下部溜壁处积料。 伯力鸠斯磨入磨回转阀多一种功能,能解决叶轮本身积料问题。即叶轮在接触物料之前和接触物料中,被通入叶轮中心夹层的热风预热、烘干。使湿物料不因粘结而积料。ATOX磨机应按照此方法改进。 回转阀下部基本接近零负压,物料靠重力下滑。池州2#磨出现积料,曾采用开口漏风,使其变成负压,用负压辅助物料下滑,效果不理想,磨机漏风使操作不便。最好方法是改进溜壁的倾斜角。 对锁风阀的改造,采取的宗旨是不影响锁风的情况下,尽量减少物料滞留时间,使物料更加流畅入磨。同时要保持入磨斜槽下部热空气室畅通,预热效果好。 7.3.3   被卡石块 荻港MLS磨机运行一段时间后,有一段时间,出现三道锁风阀中的一道关闭,不动作,造成堵料。开始认为是机械故障,查找液压站、电磁阀、油管均无异常,又怀疑是积料造成,但物料并不潮湿,清理完物料,并无积料现象,最后才发现翻板与壁上卡了一个小石子,使翻板不能动作。原因是运转时间长,翻板磨损严重,溜壁上防方卡石子的突起部分被磨平。这种情况要更换翻板和溜板,并加强日常对三道锁风阀的维护。 在池州ATOX磨机回转阀,有时卡大石块,造成回转阀体不动作,但滑动联轴节的特殊功能电机并不立即跳停,造成入磨皮带继续运转而堵料,解决这个问题主要是减少入磨物料中的大块。 平时生产中因锁风阀的机械故障而产生堵塞的现象不多,但不排除可能性,所以在平时要注意对其保养和巡检,及时发现问题及时处理。    

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