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空泵泵送时撞定位套故障分析与排除

空泵泵送时撞定位套故障分析与排除

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 空泵泵送时撞定位套故障分析与排除 适用设备类型: 混凝土泵送设备。 故障现象: 空泵泵送时撞定位套(服务反馈),泵车类型,开式、高压、液控、无补泄油装置 系统分析 空泵泵送时撞定位套,表明连通腔油液体积怎加,现分析影响连通腔油液体积变化的因素: 1、油缸内泄:在大同泵车故障出差报告中已有结论,在高压空泵泵送状态下,无论单油缸内泄或双油缸同时内泄,当油缸活塞杆往复运动一次时,连通腔泄油体积总是大于连通腔补油体积,即连通腔油液体积减小(油缸行程变短)。 2、U型管单向阀故障:在图一所示状态下,分别分析前后U型管单向阀故障,对连通腔油液体积的影响: a、有杆腔U型管单向阀故障:在图一所示状态下,如单向阀1卡滞不能打开,则在换向过程中不能通过该U型管给连通腔补油;如单向阀1反向不能截止,则在换向完成瞬间连通腔油液通过该U型管泄油; b、无杆腔U型管单向阀故障:在图一所示状态下,如单向阀2卡滞不能打开,则在换向过程中该U型管不能使连通腔泄油;如单向阀2反向不能截止,则在换向完成瞬间进油腔通过该U型管给连通腔补油;  注:灰色箭头为换向完成后油液流动方向、活塞杆运动方向。 结论:在 的前提下,无杆腔U型管单向阀故障可导致连通腔油液体积增加。必须注意:在图一所示状态下引用压差 、 分析时,不能忽视U型管单向阀的背压,此时如背压太高打不开则可理解为文中的卡滞。 注:活塞面积为A1、有杆腔有效作用面积为A2、进油腔油压为P1、连通腔油压为P2、回油腔油压为P0、活塞杆阻力为F。   故障排除: 1、对左、右油缸憋缸,观察压力等现象均为正常,因服务人员反馈已对四个单向阀更换,故将单向阀放在最后检测; 2、启动泵送(空泵),观察活塞杆退回情况:换向瞬间活塞杆端面已越过定位套位置,该泵车维修后,服务人员为了观测方便,暂未安装混凝土活塞; 3、启动泵送并观测泵送压力变化情况:观测期间泵送压力从未超过1MPa,且每换向3-5次,就会出现一次换向瞬间泵送压力高达20MPa以上的情况; 4、为了观测方便,服务人员在试机过程中未装混凝土活塞,致使 中力F很小,导致压差 值很小,甚至出现 的情况。 因该泵为开式液控换向,所取信号为压差 ,且打开信号阀也需要一定的压差,在这种情况下出现因 过小,以至不能打开信号阀的情况;因此需先憋缸等压力升高后再换向,换向瞬间泵送压力高达20MPa以上的情况也就不难解释了。 5、安装混凝土活塞,泵送并观测活塞退回位置,测量图二所示距离L为-40mm,活塞法兰面在砼缸里面时为正,活塞法兰面在水箱里面时为负 6、泵送混凝土时,观测活塞退回位置,测量图二所示距离L在110-120mm之间。 总结:因在试机时未装混凝土活塞,从而导致连通腔油液体积增加,出现服务反馈现象。  

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