皮带重跑偏、纵向撕裂、打滑、管道堵煤等信号都直接进入了PLC,一旦其中某一个事故出现时,都要使皮带机立即停止。但是为了避免由于这些事故的假信号影响正常上煤,还设置了一些屏蔽这些信号的键,当操作人员能够确认某个信号为误动作时,就可以使用屏蔽键令这个信号不起作用,等信号处理好后,要马上恢复此信号的功能,以免造成更大的损失。参看“一号甲皮带控制状态”图,本设备的所有控制和状态都可以在这一幅图中显示出来。
本系统对每个设备都设置了一个“检修”键,当现场设备需要检修时,在上位机中设定此设备为“检修”状态,则PLC控制程序禁止此设备运行。
2)电动三通挡板的控制
为了使上煤系统更加灵活,设置了16个电动三通挡板,并且要求其参与系统联锁,且能就地、程控操作。在自动工作状态下,当按下预启动键时,三通挡板根据选定的在其前后两条皮带的位置,自动完成通甲路或通乙路的动作(例如现在选中的是1#甲皮带和2#乙皮带,按下预启动键后,1#三通挡板就自动打在了通乙路的位置上),为下一步的程启做好准备。
但是由于种种原因,甲、乙路到位信号有可能在使用过一段时间后失灵,因此就又增加了甲路通到位和乙路通到位的假信号,在到位信号失灵后替代实际信号工作。
为了避免由于误操作而引起上煤中断,在已经运行的流程中对所有三通挡板操作无效(闭锁操作)。
3)除尘器
系统设置了15个除尘器,自动时,在预启动时启动,但在启动皮带时不判断除尘器是否运行。联锁手动时与所在带式输送机联动,在启动皮带前先输出启动除尘器信号,但不论除尘器启动与否,都继续向下启动皮带机。除尘器自身故障不连跳主设备。
4)除铁器
系统共有2个盘式除铁器和8个带式除铁器,自动时,在预启动时启动,但在启动皮带时不判断除尘器是否运行。联锁手动时与所在带式输送机联动,在启动皮带前先输出启动除铁器信号,但不论除铁器启动与否,都继续向下启动皮带机。除铁器自身故障不连跳主设备。
5)振动器
本系统共有30个振动器。它的功能是在出现堵煤的情况自动振打,或每隔20分钟自动振打10秒,也可切换到手动方式,由操作人员手动随时启停。
6)皮带秤
皮带秤输出的脉冲累加点用于计算累计上煤量。
7)叶轮给煤机
叶轮给煤机利用行走和拨动功能把在火车、汽车卸煤沟中的煤炭运送到皮带上。自动工作状态下,给煤机启动和停止取决于在它后面的皮带的动作,而给煤机的前进和后退,则需要操作人员根据现场的实际情况进行手动操作。参见“一号叶轮给煤机控制状态”画面。
8)斗轮机
两个斗轮机分别在两个煤厂,负责煤厂煤炭的堆取工作。在机组使用煤炭量较少时,利用斗轮机的堆料功能,配合5#甲、7#甲皮带正转,把卸煤沟的煤炭存储在煤厂中;当锅炉使用大量煤炭时,利用斗轮机的取料功能,配合5#甲、7#甲皮带反转,把存储在煤厂中的煤炭运往原煤仓。
9)滚轴筛
滚轴筛位于8#皮带和9#皮带之间,其作用是把煤炭进行筛分,筛下物直接落到9#皮带运往原煤仓,筛上物通过11#皮带和碎煤机进行破碎后返回煤厂。当滚轴筛出现故障时,煤炭直接从8#皮带落在9#皮带上运往原煤仓,可保证原料的供应不会因为滚轴筛的故障而停止。
10)卸料小车
卸料小车共有两个,10#甲带和10#乙带上面各一个,可在皮带上行走。其功能是把10#皮带上的煤炭卸到原煤仓中。
原煤仓共有12个,1~6#原煤仓给1#机组提供燃料,7~12#原煤仓给2#机组提供燃料,6#仓与7#仓之间有一段距离,其它仓都是并在一起的。原煤仓上装有12个位置开关,可标识小车处于哪一个原煤仓上。
卸料小车上面有三个挡板,可以使小车处于卸料/直通状态。初始位置为直通状态,当开始卸料时,两侧的挡板打开,位于皮带上的挡板关闭,煤炭从皮带两侧落入选定的原煤仓;当小车经过6#仓与7#仓之间时,为了避免煤炭撒落到外面,两侧的挡板关闭,皮带上的挡板打开,此时小车处于直通位置,煤炭经过小车后依然还落在皮带上,最终进入12#原煤仓中。
小车有两种卸料方式,定点/连续方式。定点方式是小车走到选定的原煤仓后,停止不动向原煤仓内卸料;连续方式是小车在选定的原煤仓上来回行走,把煤炭均匀地卸到原煤仓中。
配煤方式分为自动配煤、手动配煤和就地配煤三种方式。
在自动配煤方式下,当输煤系统发出“程启”操作后,配煤皮带(10号甲、乙)即先运行。当配煤皮带出现运行信号后,首先按照煤仓的顺序进行检测,从第一仓开始进行顺序配煤,将所有煤仓配至高煤位。此时如果某些仓不使用,则需要把这些仓置于停用状态,这样在轮到这个仓配煤的时候,就会把它跳过去,继续为下一个仓配煤。当所有仓都处于高煤位时,配煤就完成了。
手动配煤是由操作人员根据现场的煤位和卸料小车的信号,在上位机上手动操作小车的运行/停止,卸料/直通,定点/连续等功能,完成原煤仓的配煤工作。
就地配煤是在现场由操作人员根据实际情况,操作小车的运行/停止,卸料/直通,定点/连续等功能,完成原煤仓的配煤工作。
6.结束语
这套系统目前已经运行了半年时间了,根据实际的运行情况证明:整个系统安全可靠,稳定性高,控制灵活性强。随着计算机和PLC技术的提高,输煤系统的自动化水平也在不断提高,目前已经做到了把相对分散的各个设备统一集中到一起控制的情况,几乎涵盖了全部的设备,这其中大部分设备可以自动顺序启/停,个别设备只能够上位机手动操作,表明了目前自动化水平的提高。相信随着我国电力工业的发展和计算机、PLC硬件及软件水平的不断提高,程序控制作为输煤系统的主要控制方式,在火力发电厂将得到更加广泛的应用。
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