3.3 软件实现方案之二
图5 软件方案2梯形图
梯形图如图5所示。该方案中,开关x0、x1作为正反转启动控制,k2作为停止。时钟仍然使用plc中的特殊内部继电器901a 0.1s脉冲继电器作为控制时钟。使用一个16位移位寄存器(继电器)wr1,产生正反转所需的六个节拍,用位移位寄存器(继电器)的触点r10-15和正反转控制继电器r0-r1的触点进行组合,并利用plc中的高级数据传输指令.把所需的控制字(见附表)直接输出到plc的输出端,使输出继电器y0、y1、y2 按上述正反转的顺序通电。
3.4 软件实现方之三
图6 软件方案3梯形图
梯形图如图6所示。控制开关的作用和时钟仍然如方案二所述。在该方案中,利用r9013运行初期0n脉冲继电器,开机时把输出控制字送到 plc的通用数据寄存器dt0~dt7中,根据正反转控制要求把plc中的检索寄存器ix(置初值(正转置0或反转置5)作为输出控制字的初始指针;利用 [f0 mv ,ixdt0, wy0]指令,把所需的控制字直接输出到plc的输出端,之后修改ix的值,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。r900b是比较相等标志。
4 应用案例
图7 国产梳棉机电气系统框图
基于硬件实现方案设计了一套步进电机控制系统,成功用于国产梳棉机的电控系统的改造上。其电控系统原理框图如图7所示。该电气控制系统通过 plc控制步进电机解决了国产梳棉机继电器控制系统复杂,可靠性不高,控制精度不够,故障点多,布线繁杂等难点,可以按梳棉机的工艺要求方便地控制梳棉机,还可以根据所纺纤维种类和对产品质量要求确定梳棉机的电气参数,包括锡林和道夫的启动时间以及它们的转速等。另外,该系统具有性能可靠,控制精度高、操作简单、运行平稳、无噪音等优点,提高了梳棉机的机电一体化程度,完全能满足用户的使用要求。