由程序流程图可知,当给定电机一个正转信号,料车起动,重料车开始上行,同时空料车自炉顶极限位置下行,钢绳自卷筒退出加速度不应超过料车加速度,以免产生钢丝绳松弛现象;检测电机上升速度是否达到最大值,达到开始匀速运动,否则加速;重料车进入卸料曲轨道时开始第一次减速,卷扬电机低速运行,电机回馈制动使料车减速,匀速走一段时间后,重料车进入第二次减速,当速度降低到预期值时,开始匀速运行,否则继续进行减速;当收到制动信号时,重料车开始制动停车。制动运行指电机处于爬行状态,由plc发出停车指令,变频器执行调速制动,同时执行抱闸动作,防止料车下滑。
4 实验结果与分析
在plc-变频器控制台进行了模拟实验,对高炉主卷扬料车运行按1/10时间缩短比例进行了控制,绘制了高炉主卷扬plc-变频控制系统实际测试料车运行速度曲线如图7所示(其中正、负号分别代表料车上下运行),图8是料车运行速度波形。
图7 料车运行速度测试曲线
图8 料车运行速度波形图
从实测结果可知,应用plc-变频控制系统可以实现高炉主卷扬优良控制,主卷扬电机在起动、停车保持稳定的低速运行,克服了电机低速运行转矩不足的问题。为防止料车倒滑现象,plc设有料车防倒滑保护故障控制信号,使主卷扬主回路跳闸,将料车抱闸,从而防止了重车倒滑和空车超极掉道现象的发生[7]。同时具有松绳保护功能,当松绳现象出现时,松绳开关立刻向plc发出信号,plc产生停车命令[8]。
5 结束语
通过高炉冶炼工艺和上料系统工作循环过程的控制研究,提出了基于plc-变频器综合控制方法,设计了高炉主卷扬plc-变频控制系统,改善了高炉上料控制系统自动化程度,生产效率,解决了主卷扬控制系统不稳定而造成的休风、停产问题,确保卷扬上料系统的稳定性。实验操做证明,控制维修方便,符合生产实际要求。