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轧机主传动系统的急停回路故障处理与分析

轧机主传动系统的急停回路故障处理与分析

点击数:7980 次   录入时间:03-04 11:48:27   整理:http://www.55dianzi.com   变频器维修

1 引言
我厂的轧机主传动选用全套西门子控制系统,大功率交交变频系统控制2台16极8000kw交流同步电动机。此套系统是西门子公司非常成熟的设备,运行稳定,而且主传动系统中的op17面板可以显示系统故障代码,以便维护人员对设备故障进行诊断与处理,op17的提示功能可以说是在这几年的维护工作里起到了绝对关键的作用。
但主传动发生了一次急停系统回路故障,在处理过程中我们发现系统中存在缺陷,此故障发生后op17没有提示相应的故障,反而故障信息显示将故障处理带错了方向,以下便阐述故障情况与分析结果与大家交流。

2 故障现象
2009年8月14日13点,轧机主传动上辊主电机跳闸,供上辊的35kv高压断路器跳闸,并且无法合闸,维护人员第一时间检查op17故障代码,第一个故障显示为“bu810 励磁开关无反馈”,(一般首个故障信息是故障根源),此时检查励磁断路器,开关的确跳闸,检查现场励磁系统,并未发现有异常之处,而且此故障信息表明励磁断路器属于分闸状态,什么情况造成的励磁跳闸的呢?由于没有详细的信息的提示,无法快速的查出原因,只能进行系统复位,让操作台启动主传动系统,仍无法正常操作,而且35kv高压断路器一直无法正常送电,而且高压综保装置报的故障是“变频器故障”信号,说明主传动还是没有准备好,故障没有排除。如何造成的高压柜无法合闸?针对图纸我们进行了以下分析。

3 故障分析与排除

图1 急停继电器的控制电路


图1中可以看出控制高压柜的合闸继电器的连锁条件是k20急停继电器、主电机超速开关、变压器瓦斯继电器和操作台急停按钮,此回路中任何一点出现故障都将会造成高压断路器无法合闸。
此时观察k20急停继电器状态,的确不正常,西门子3tk2804型继电器接线见图2的 k20回路,k20有两个发光指示灯,一个是ready信号,说明k20是通着电的,另一个是on信号,表示急停继电器内的触点13/14、23/24、33/34是否在工作状态,a1和a2是此继电器的线圈,只有线圈得电20v以上的才可以正常工作,此继电器有一个特点,如果急停回路出现故障,线圈电压低于16v时,信号灯on熄灭,如果线圈的电压又提高到20v以上的话,on灯仍不亮,触点具有记忆功能,仍无法正常工作。
观察此k20继电器,其中ready信号灯正常,on信号灯灭,测量a1、a2线圈电压仍为24v,将线圈断电后,继电器内部触点工作吸合,此时整个系统恢复正常,高压送电正常。
轧机运行几分钟后,再次跳电,仍是k20急停继电器报故障,此时测量k20的a1、a2线圈电压仍为24v,图1中的外部急停回路没有报故障,所以认为k20继电器本身有问题,将k20继电器更换,整个系统送电正常,运行几分钟后,再次报相同故障,k20 on信号灯闪灭,此时测量线圈的电压为12v至20v波动,时好时坏,可以判断,是图1中的外部急停回路发生故障,排查外部故障点,其中操作台的急停按钮一路没有故障,接线牢固可靠,也没有误动作的可能,将上辊变压器的瓦斯报警点进行检查,没有瓦斯产生,继电器接线牢固可靠,可以将故障点确定在主电机的超速开关回路上。
超速开关与主电机编码器一体,其中有超速判断功能,接在急停回路中的是3和4两点,当主电机真正的超速时,3和4点断开,使得k20线圈失电,从而将电机保护性跳电,防止飞车的发生,其中还有另两个触点,可见图3所示。

图2 3tk2804型继电器接线图

图3 超速保护电路

其中1和2点,5和6点的信号进入了传动系统的tdc的程序中,具有超速软件保护,3、4点是与k20急停继电器连接,属于硬线保护,倘若主电机真正的超速飞车,在tdc等系统内也可以将系统停机,起到保护设备的作用。但由于系统中没有报故障,所以判断可能只是3、4两点间出现问题,为了生产可以将3、4点短封,此后,再也没有发生过此故障。

4 引申的问题及其解决方法
故障虽然排除了,但是在这里我们仍存留着几个问题需要彻底解决,首先,为何k20的电压在12v到21v之间波动,都是触点连接,哪里出现了分压?另外,为什么op17面板中最先不是报急停继电器故障而是报励磁断路器无反馈故障?最后,是通过什么方法在线查找出故障根源的?
(1)急停继电器和超速开关的测量问题
使用万用表对急停继电器和超速开关测量,发现超速开关的3、4点并不是简单的负责通、断的触点,测量时有一定的阻值,里边应该是集成的电路,它与k20急停继电器的线圈有分压,在正常状态下,超速开关的3、4点间的电压是2.4v,k20的线圈电压为21.6v,但偶尔超速开关的电压突然增到了10v,k20线圈的电压就变成了14v,或者更低,这使得k20无法正常工作,这种状态保证了k20能够得电,但不能驱动所带的触点工作,所以相当于急停故障。如果是急停按钮或者瓦斯报警出现动作的话,k20的线圈电压肯定变为0v,而不是这种分压现象。
(2)急停回路故障时,为何op17没有显示

图4 急停信号反馈点


整个过程中都是由于急停回路故障造成的,为何op17没有报过一次相关的故障呢?查看图4,很明显的看出57、58点是给系统发出的信号,急停故障信号进入了控制系统的程序中,应该显示出来才对,可是如果了解3tk2804这种急停继电器的性能来看就会发现,57、58点的通断是表示k20线圈是否有电,即使k20线圈得12v甚至更低的话,57、58点仍打开表示k20得电正常,而不是检测主触点信号on的反馈,所以在这种分压电路中,发生急停回路有分压的故障是没有信号进入系统程序中去的,也就是说完全断电可以报急停故障,分压故障无法报出急停故障代码。我认为如果可以的话,急停信号反馈点应该接在k20的43、44点,我们需要知道主的触点状态而不是看k20是否得电。可见急停继电器k20一直有电可以解释为什么op17不报急停故障了。
那为何报励磁无反馈内?在急停继电器k20的图中,看到一路x31端子排上的17和18两点是连接在励磁开关控制回路中,见图5。

图5 励磁开关控制回路


当k20发生故障时,完全由硬线控制的励磁断路器的k43失电,跳闸,断路器在分位上,又因为此动作不是系统程序中给出的,完全是硬线造成的,程序认为不应该分闸,所以会第一个报励磁开关合闸无反馈,这就能够解释的通为什么出现这种奇怪的故障信息代码了。可以简单的理解一下,k20串着变压器的瓦斯报警点和主电机超速开关报警点,西门子认为两者都非常重要,瓦斯故障对应者跳变压器的开关柜,不经过任何程序的处理直接通过硬线将高压关闭,以保护变压器,而超速故障发生,主电机飞车了,也是经过k20的硬线直接跳主电机励磁系统,以便减少因进出程序所花费的时间。
(3)如何在轧钢过程中在线检测故障点的呢?
很简单,我们只需要将影响生产的k20短封上,之后在从故障回路中在接一个相同的3tk2804这种急停继电器,模拟完全一样的状态,使用示波器或者万用表便可以将故障点查处来。

图6 在线检测急停故障的回路


如图6所示,先将1、2点封线,使得在线使用的k20一直有24v电,保证生产使用,也就是将外部3处故障点全部短封上,之后在将端子3打开,接入一个k20备件,此时,如果急停回路正常,k20备件便显示正常,如果电压有波动的话,k20的on信号灯就会灭,此时便是需要测量几个点电压便可以知道哪里有故障,先测x12的2点为24v,说明没有问题,之后测量k24瓦斯继电器的44点为24v,说明瓦斯继电器正常,没有分压,在测量超速开关的电压,结果发现电压大概在10v左右,可见超速开关等效的阻值变大了,分压变大了,故障点便查出来了。
这种查法简单可靠,而且k20有记忆功能,可以捕捉到短暂的故障现象。

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