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车床变频调速的计算实例

车床变频调速的计算实例

点击数:7427 次   录入时间:03-04 12:03:42   整理:http://www.55dianzi.com   设计参考

图7 两档传动比带车床的机械特性
4 变频调速系统的设计
4.1 变频器的选择
(1) 变频器的容量
考虑到车床在低速车削毛坯时,常常出现较大的过载现象,且过载时间有可能超过1分钟。故所选变频器的容量比正常的配用电动机容量加大一档。
今选择sn=6.9kva(配用pmn=3.7kw电动机)的变频器,额定电流in=9a。
(2) 控制方式的选择
l 根据用户要求,不考虑增加转速反馈环节;
l 最低工作频率为12.5hz,并不很低。
所以,选择v/f控制方式或无反馈矢量控制方式均可。
4.2 变频器的功能预置
(1) 频率给定方式
该车床原有的调速装置是由一个手柄旋转9个位置(包括0位)控制4个电磁离合器来进行调速的。为了防止在改造后操作工因不熟悉而误操作,用户要求,调节转速的操作方法不变。同时,用户不希望增加plc。故采用电阻分压式给定方法,如图8所示。其中,各档电阻值的计算应能使各档的转速与改造前相同。
(2) 基本频率与最高频率

图8 变频器的频率给定
l 基本频率 基本频率是和额定电压相对应的,故预置为50hz;
l 最高频率 最高频率是和最大给定信号相对应的,由表4知,最高运行频率为104hz,故最高频率预置为110hz。
(3) u/f比(转矩提升)
预置方法如下:使车床运行在最低速档,按最大切削量切削最大直径的工件,逐渐加大u/f比,直至能够正常切削,然后退刀,观察空载时是否因过电流而跳闸。如不跳闸,则预置完毕。
(4) 升、降速时间
考虑到车削螺纹的需要,将升、降速时间预置为1s。由于变频器容量已经加大了一档,升速时不会跳闸。为了避免降速过程的跳闸,将降速时的直流电压上限值预置为680v(过电压跳闸值通常>700v)。与此同时,升、降速都预置了防止跳闸(防失速)功能,当升速电流或降速时的直流电压超过上限值时,变频器将自动延长升、降速时间,以防止跳闸。
(5) 过载保护
变频器的电流取用比


在变频器的热保护功能中,将保护电流的百分数预置为55%。

5 结束语
上述改造方案已经在10台车床上工作了十余年,运行良好。

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