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东北电力集团公司直属火电厂200 MW机组热

东北电力集团公司直属火电厂200 MW机组热

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注:ΔN—在负荷就动过程中,达到稳态时实发功率的增量;
ΔT—在负荷变动过程中,实发动率达到目标负荷所用的时间;
ΔN/ΔT—表示协调控制系统适应负荷变化的能力;
静态偏差:经过1个周期后,被调量与给定值的偏差。
表3  沈海热电有限公司1号机组(200 MW)热工自动化前后参数指标

5 结束语
5.1 做好前期工作是改造成功的重要保证
  在各种前期准备工作中,如何确定改造范围、功能配置和设备选型是关键。前期的立项基准应清楚、适度,机组现状、可控程度、系统功能配置、技术指标及资金承受能力、工期约束等因素,必须在系统设计、方案制定和设备选型中充分考虑。另外,严格的技术规范书、充分的论证及科学的设备选型,都应在前期改造技术管理中予以强化。
5.2 加强基础自动化的力度,做好基础工作
  基础自动化水平对热工自动化改造起着至关重要的作用,包括主辅机可控性改造、一次执行检测设备治理及汽轮机油系统治理等工作。经着重对影响较大的减温等调节门、控制电缆、测量元件、变送器及油系统等进行根本性治理,效果理想。电调改造直接关系到机炉协调的稳定投入,为此针对每台机组具体情况,配套实施了10 余项设备和热力系统改造。以汽轮机油系统为例,原来使用液压系统时,机组经常因油质不良和油中含水造成调节系统卡涩、摆动。改造时以油系统为主线,实施在线油系统管路酸洗、镀膜、高质量滤油一次成功;对轴封供回汽管路进行合理改进,切断油中进水源,使汽轮机油质达到MOOG 4级以上,油中含水分在15×10-6~30×10-6,大大高于原部颁标准;发电机氢气湿度也达到2.0 g/m3的历史最好水平。改造后,电液调节系统一直运行稳定,汽轮机各项指标提高。
5.3 高科技投入是保证改造成功的关键
  对于热工自动化改造,不管是选用DCS设备,还是系统功能设计,其本身就是一种高科技投入,因为DCS技术是目前国际流行的、先进的工业控制模式。过去热工自动投入率低除了设备原因外,就是没有好的控制策略,而常规PID调节对时滞、时变和多变量等复杂的工业过程控制不起作用。这次在几台机组调节系统中,分别采用模糊控制、自适应控制、前馈控制及智能解耦等现代化控制策略,获得了较好的调节品质。
5.4 加强运行人员配合和培训
  从设计初期开始,运行人员就应深入地参与系统部分功能(如DAS操作显示界面及运行方式等)设计,进行模拟仿真操作及故障处理培训。为配合机组改造,东北电力集团公司新建了“一机三模”200 MW仿真机,对现场运行培训起到了重要作用。

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