2007年1月5日夜班丁值接班前运行人员对分管设备进行检查,未发现异常;
1:00左右进行巡检,未发现异常现象;
1:40左右,锅炉放渣时对1-3#炉各风机及0米层其它设备进行巡检,未发现有异常现象;
2:16发现2#炉风室风压降低,炉膛负压增大,2#送风机电流指示为0,判断风机跳闸,迅速重新启动2#送风机,2#炉风室风压、炉膛负压及2#炉2#送风机电流没有变化,判断未成功启动,迅速组织压火,同时丁值班长汇报值长2#炉压火。XXX与值长到现场检查风机情况,发现2#送风机电机有异味,电机对轮侧轴承冒烟。
2:40检修人员到达现场,发现对轮侧轴承端盖温度高,电机对轮卡死无法盘车。400V配电室检查2#炉2#送风机空气开关跳闸,过流继电器显示2#炉2#送风机过流保护动作。500V兆欧表测试电机绝缘一相绕组对地为0,电机绝缘烧毁。
电机烧毁后拆检情况:1月6日上午对电机进行拆检,打开轴承室后发现轴承滚柱砂架碎、滚柱部分脱落,电机轴被轴承内套磨损,轴承自原固定位置整体外移并与电机轴承外端盖接触,轴承室内润滑脂受高温后融化,轴承滚柱磨损严重,有明显的磨损沟痕,滚柱与轴承内套脱离一半。
二、事故原因分析:
1、轴承与电机轴安装应力不够,导致轴承内套与电机轴形成滑动摩擦,使轴承与轴形成螺丝效应向端盖侧移动,最后由端盖定位止住,轴承滚柱磨损导致电机轴下沉转子扫膛发热,造成定子绝缘破坏,是导致电机烧毁的直接原因。
2、运行和检修人员在巡检过程中,未及时察觉2#风机电机轴承异常是造成本次电机烧毁事故的主要原因。
3、发电一车间对设备管理不到位、对员工教育培训不到位、对巡回检查制度监督不到位,是造成此次事故的间接原因。
三、防范措施:
1、加强运行岗位及检修人员日常巡检,发现设备异常及时汇报。
2、进一步加强安全隐患和不安全因素的排查治理,对现场进行超前分析,对事故进行超前预防,从而加强管理,将事故消灭在萌芽状态。
3、加强检修工作监督管理,提高检修质量,确保设备运行安全,消除设备隐患。
4、车间加强日常运行管理,在主要巡检路线增设巡检点到箱,杜绝巡检不到位现象的发生。
5、加强检修材料质量检查力度,如发现质量问题及时与供应部门联系。
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