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国产首台超超临界600MW机组调试

国产首台超超临界600MW机组调试

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18:05 机组负荷475MW,锅炉MFT,汽机跳闸,联锁关闭抽汽逆止门,高排逆止门;
18:55 汽机转速到零,投入盘车;
20:00 汽机破坏真空,停轴封,停真空泵,停轴冷风机;
机组第三次启动过程记录:
(2007年8月14日20:00~2007年8月16日21:02脱硫变跳闸引发发变组保护动作, 锅炉MFT,汽机跳闸,机组最大负荷600MW)
2007年8月10日
启动参数:
主蒸汽压力: 4.33 MPa 主蒸汽温度: 395 ℃
再热汽压力: -0.04 MPa 再热汽温度: 163.3 ℃
调节级金属温度: 238 ℃ 真空: -86 KPa
胀差: 4.46 mm 转子偏心: 28.0 μm
润滑油压力: 0.125MPa 润滑油温度: 39.5 ℃
20:40 主机冲转,目标转速400RPM,当汽机转速升至155转/分,#1瓦温度快速上升至90度,立即手动打闸停机。
21:45 炉手动灭火,停电泵。
22:12 停真空泵,破坏真空。
22:40 向省调申请停机48小时,检查1瓦。
2007年8月14日
启动参数:
主蒸汽压力: 4.14 MPa 主蒸汽温度: 390 ℃
再热汽压力: -0.04 MPa 再热汽温度: 90.6 ℃
调节级金属温度: 157 ℃ 真空: -85 KPa
胀差: 4.59 mm 转子偏心: 11.0 μm
润滑油压力: 0.115MPa 润滑油温度: 38.5 ℃
20:00 主机挂闸冲转,目标转速400r/min,检查正常。
20:10 主机升速至2000r/min暖机。
20:17 主机升速至2900r/min,汽机轴瓦振动大,汽机降速。
20:23 主机降速至2600r/min时,2瓦振动大汽机跳闸。
20:30 主机重新挂闸升速至2000r/min暖机。
21:36 主机升速至3000r/min,进行油泵切换,停高备泵、润滑油泵。
21:55 5瓦振动大降速至2500r/min暖机。
22:16 主机升速至3000r/min定速。
22:07 A汽泵启动投入运行。
23:07 发电机并网带负荷20MW。
00:10 机组负荷50MW,投入功率回路。
2007年8月15日
01:05 机组真空低,清扫真空泵滤网,查找真空系统漏点。
02:30 找到三处真空系统漏点(A/B汽泵滤网防水漏斗,A/B小汽机轴封排汽漏斗),机组真空恢复正常
03:00 A汽泵汽源切换至冷段供汽,
03:20 汽泵、电泵切换完成。
04:00 B汽泵启动投入运行,机组负荷196MW。
05:20 辅汽切换至冷段汽源。
13:00 锅炉热负荷低,机组减负荷,停B汽泵,A汽泵切换至电泵运行,A汽泵热备用,机组负荷163MW。
15:00 由于中压缸上、下缸温差大,关闭#2中调门,温差有所好转,机组负荷90MW。
19:55 B汽泵启动投入运行,机组负荷210MW。
21:30 A汽泵投入遥控制,负荷升至250MW。
21:40 电泵前置泵端瓦温高76度,停电泵检查。
22:00 B汽泵投入遥控制,机组负荷245MW。
22:30 高加组投入运行,疏水逐级自导至除氧器,机组负荷270MW。
23:55 启磨煤机,负荷加到350MW。
2007年8月16日
00:36 机组投协调CCS工况,负荷加至485MW。
01:36 A汽泵出口水侧密封水温度高跳闸,RB保护动作,联跳E磨,等离子自动投入,机组负荷减至150MW。
02:30 A汽泵重新挂闸,冲转至3000RPM。
02:56 A汽泵出口水侧密封水温度高,停A汽泵,投入盘车。03:14 A汽泵停盘车,清扫密封水滤网。
03:30 A汽泵盘车投入运行。
04:30 A汽泵重新挂闸,冲转至3000RPM。
04:42 A汽泵出口水侧密封水温度高跳闸。
05:30 A汽泵重新挂闸,冲转至3000RPM。
05:40 A汽泵升速至4500r/min,开出口门、抽头门,A、B汽泵并列运行。
06:20 机组投入DEH协调,机组负荷467MW。
05:50 启F磨煤机,机组升负荷。
07:45 机组负荷升至600MW。
07:57 A汽泵出口水侧密封水温度高跳闸,RB保护动作,联跳E磨,等离子自动投入,机组负荷降至240MW。
13:15 电泵启动投入运行。
13:23 B汽泵切换至辅汽汽源。
13:25 DEH投“Remote”,汽机主控投“Auto”,汽机关高压调门,机组开始升压准备锅炉安全门整定,机组负荷280MW。
16:00 机侧主汽压力升至21MPa,锅炉开始进行过热器安全门定铊。
20:00 锅炉过热器安全门定砣结束。
20:30 再热汽开始升压,准备进行再热器安全门定铊。
20:50 由于中压缸上、下缸温差大,应哈汽厂要求,DEH由单阀控制切换至顺序阀控制,机组负荷300MW。
20:57 机组负荷316MW,锅炉MFT,汽机跳闸,汽泵跳闸。
22:00 汽机转速到零,盘车手动投入运行,汽机转速200RPM时,汽机破坏真空,汽机惰走58分钟。
22:16 汽机真空到零,停轴封,关大、小机轴封供汽门及低压轴封减温水手动门。
机组第四次启动过程记录:



(2007年8月20日07:55~2007年8月21日16:44励磁变c相扎间短路速断保护动作,汽机跳闸,机组最大负荷550MW)
2007年8月20日
启动参数:
主蒸汽压力: 7.50 MPa 主蒸汽温度: 456 ℃
再热汽压力: 0.01 MPa 再热汽温度: 248 ℃
调节级金属温度: 295 ℃ 真空: -93 KPa
胀差: 3.66 mm 转子偏心: 10.2 μm
润滑油压力: 0.12 MPa 润滑油温度: 34.5 ℃
2007年8月20日
07:55 汽机挂闸冲转,目标转速2000RPM。
08:30 汽机升速至2000RPM暖机。
08:50 汽机3000RPM定速,阀切换,停润滑油泵、高备泵。
09:10 机组并网带初负荷20MW。
09:20 汽机由单阀控制转为顺序阀控制,B汽泵冲转至800RPM。
09:30 锅炉投CD层油枪,启D磨,机组负荷50MW。
10:00 A汽泵投入运行,电泵投热备用。
10:10 A汽泵机械密封水滤网堵塞,切旁路,清扫滤网。
10:40 汽机关大旁路,高、低加投入运行,B汽泵投入运行。
10:55 A汽泵机械密封水滤网清扫完毕,滤网投入。
11:05 锅炉启E磨,机组负荷170MW。
13:35 机组投入协调,机组负荷383MW。
14:50 机组负荷加到585MW,再热蒸汽压力达到3.5MPa,再热器安全门开始整定。
17:00 四段抽汽至除氧器加热投入,机组负荷550MW。
18:00 再热器安全门定砣结束。
19:33 B汽泵机械密封水温度从62℃突升至90℃,B汽泵跳闸;RB保护动作,停E磨、F磨,机组协调退出,机组负荷降到300MW。
2007年8月21日
00:09 停B汽泵前置泵,关B汽泵组的出、入口门、再循环门、抽头门,停B汽泵盘车。
01:12 停B真空泵,投备用。
04:20 B汽泵机械密封水接临时管完毕,B汽泵注水排气。
04:40 启动B汽泵前置泵,打循环,主泵投盘车。
05:10 B汽泵挂闸冲转至1000r/m暖泵。
05:32 B汽泵升速至3000r/m暖泵。
05:40 B汽泵降速至1000r/m,将二抽至辅汽联箱调门关闭。
06:30 机组减负荷至230MW,主汽温度降至495℃,主汽压力降至13.1MPa。
08:00 B汽泵并泵运行,机组升负荷至530MW。
10:00 A汽泵跳闸,RB保护动作,E、F磨跳闸,等离子投入。查为A汽泵自由端振动测点故障,将A汽泵自由端振动跳闸保护解除。
10:22 A汽泵挂闸冲转,升速至3000转,振动正常。
10:40 A汽泵并泵运行。
10:50 机组负荷升至450MW,投入协调工况。
14:00 启磨煤机,机组负荷升至550MW
A汽泵密封水温度升至65.5℃,机组减负荷至500MW。
16:44 发电机故障跳闸,联跳机、炉,查为励磁变速断保护动作,励磁变本体低压侧C相冒烟,有放电痕迹。
17:20 汽机转速255RPM时,破坏真空,真空到零,停轴封,关大、小机轴封供汽门。
17:35 汽机转速到零,投入盘车装置。


机组第五次启动过程记录:
(2007年8月24日01:34~2007年9月4日,机组最大负荷605MW)
2007年8月24日
启动参数:
主蒸汽压力: 8.28 MPa 主蒸汽温度: 445 ℃
再热汽压力: -0.05 MPa 再热汽温度: 291 ℃
调节级金属温度: 341 ℃ 真空: -94 KPa
胀差: 4.3 mm 转子偏心: 6.4 μm
润滑油压力: 0.133 MPa 润滑油温度: 30.5 ℃
2007年8月24日
01:34 汽机挂闸冲转,汽机盘车自动脱开,汽机转速升至400r/min,检查无异常,升速至2000r/min暖机。
02:25 2900RPM汽机阀切换。
02:30 汽机3000r/min定速,停润滑油泵,高备泵。
03:03 发电机并网,负荷50MW,投入功率控制,投入高、低加。
03:30 B小机挂闸冲转,升速至1000r/min暖机。
03:40 B小机升速至3000r/min,汽泵、电泵切换,机组负荷90MW。
03:50 B汽泵机械密封水温度76℃,降速至1000r/min,停B汽泵。
04:05 A凝泵电流、出口压力降低,联启B凝泵,停止A凝泵,准备清扫A凝泵入口滤网。
04:10 A汽泵升速至3000r/min,汽泵、电泵切换,机组升负荷至160MW。
04:55 A汽泵机械密封水温升至89℃,停A汽泵,机组负荷减至120MW。
04:40 停B磨煤机,停油枪,负荷减至70MW运行。
05:10 停A、B汽泵前置泵,改造A、B汽泵的机械密封水管道,机组维持负荷70MW运行。
12:20 A凝泵滤网清扫工作结束,试转A凝泵正常,停止A凝泵,投备用。
13:00 B汽泵密封水改造工作结束,启动A汽前泵,A汽泵投盘车,发现密封水温度最高至77℃,经调整未见好转,停A汽前泵,停A汽泵盘车。
14:00 重新调整A汽泵密封水系统,启动A汽前泵,A汽泵投盘车。
15:30 A小机挂闸冲转。
16:50 A汽泵冲至3000RPM暖机。
17:25 汽泵、电泵切换,汽泵带负荷,电泵备用。
17:40 B汽泵密封水改造工作结束,投入B汽泵密封水系统,B汽泵挂闸冲转。
17:50 启D磨,停油枪,机组负荷升至280MW。
19:00 B汽泵并泵带负荷运行。
19:20 启E磨,机组加负荷至410MW,机组投入协调。
19:45 A小汽机轴承振动大,A汽泵跳闸,RB保护动作,机组负荷降至300MW。
20:30 A汽泵振动保护解除,启动A汽泵。
21:10 A、B汽泵并列运行,停电泵。
21:30 除氧器加热切换至汽机四段抽汽。

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