在以上调试工作准备完成之后进入调试
(3)调整气缸摆杆传感器的最大值和最小值。范围越大,调整的精度就越高,调整的效果越好。通过D1.0.03来监控调整,在调整完成之后,分别修改对应AI2对应最小值【F4.0.00】和最大值【F4.0.01】
(4)气缸摆杆校正完成之后,在没有穿线之前,分别对从第一台到最后一台的点动,查看每一台的刹车装置和皮带轮是否装好;
(5)开始穿线调试,调试时按穿线材的顺序一级一级往下调,前一级调好再调下一级,先手动,再联动,先低速再高速;
(6)调试过程最重要是调试PID限幅比例和PID的P值和I值。I值调试的经验是I值大于N级从拉和收卷的加减速时间,小于主拉的加减速时间。如果在穿线联动过程中,前一级出现松线的情况,则说明前一级的PID限幅值偏小,修改【FC.0.6】的值,一般系统的限幅值经验是10%~20%之间;P值过大会导致启动摆杆摆幅较大,容易导致震荡损坏机械限幅,P值一般是0.3~0.8之间,从小到大逐步调整。
(7)在低速穿线完成之后,测试前联、后联等功能
(8)完成逻辑测试,开始总体低速启动,然后逐步增加速度进行调整,在多次完成启动停止之后,基本完成整个系统的调试。
四、小结
采用四方V360高性能矢量变频器与PLC的通讯方案,通过系统的优化,系统穿线、启动停止非常平滑,高速稳定运行(运行5M/S,变频器运行100HZ),大大减少了断线等故障。相比直流驱动系统,效率和节电率也显著提高。事实证明,该系统不仅稳定可靠,而且电气器件配置简练,逻辑清楚,便于故障检查。
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