根据九龙矿水淹后现状,经过前期调研、分析论证及后期总结,将南风井主抽风机运行大致分为三个阶段,现场工况对比现简要介绍
第一阶段:南二大巷水泥封堵阶段(2009年7月1日—11月10日)
九龙矿2009年6月30日,主副井排水至井底-600米大巷,随后南北风井风机启动运行,井下南二大巷被注浆水泥墙封堵,南风井总抽风量4884m3/min,南一风道总进风量仅有100-200m3/min风量,随着巷道的清理整修,风量由100m3/min 逐步增大到850m3/min,其余4034m3/min由闸门配风(风机扇叶角度已经调至最小角度-20°,不配风风机喘振),大量电能白白浪费。
变频改造后,扇叶角度由-20°调到-15°,频率由50Hz降低到37Hz,风机转速由491r/min降低到440r/min,单耗由1.8kWh/Mm3Pa降低到0.9kWh/Mm3Pa,单耗降低50%,节电率56%,合计节电量46080kWh,节约电费2.58万元。在消除无效配风节约能源的同时确保了风机安全经济运行;
第二阶段:南二大巷水泥墙清开,风阻降低,消除闸门配风(2009年11月5日—2010年4月1日)
2009年11月5日南二大巷水泥墙被清开,但南翼通风系统仍没有恢复到出水前状态,该阶段风机工频供电时,风机扇叶角度-20°,总抽风量3500m3/min,负压2000Pa(水柱),闸板门开启50%,单耗0.52kW﹒h/Mm3Pa。
改造后,风机扇叶角度由-20°逐步调至-15°、-10°最后调至风机最高效角度0°,频率由50Hz逐步调到40Hz、37Hz、30Hz最后调至最优频率22Hz,此时,风机抽风量3200m3/min(井下南翼风量),风机负压670Pa(水柱)风机单耗0.406kWh/Mm3Pa,单耗降低22%,节电率77%,合计节电量73870kWh,节约电费41.37万元。实现了随时精确调节按需供风。