H、 DCS调节挡板开度(大于95%);
I、 DCS可以在变频器启动以前将“转速给定信号”给定到预定值;
2) DCS变频正常停机
A、 在运行时需要正常停机时,DCS给变频器发出“停机”信号;
B、 变频器接收到“远方停止”信号后,运行频率按照设定的时间降至0Hz,然后断开“变 频运行”信号,发出“跳高压开关”信号;
C、 DCS在接收到“跳引风机高压开关”信号后,断6kV高压开关;
3)变频紧急停机说明
变频器控制柜设置“紧急停机”按钮,可就地紧急分断高压开关。并向DCS提供紧急停机信号;
4)工频正常运行
A、 手动断开QS1、QS2,合上 QS3;
B、 DCS开关状态显示QS1、QS2已经手动断开,QS3合上(工频状态);
C、 按原工频逻辑执行;
5)工频正常停机
按原工频逻辑执行;
6)变频工频切换
A、 手动断开QS1、QS2,合上 QS3;
B、 DCS开关状态显示QS1、QS2已经手动断开,QS3合上(工频状态);
C、 手动合上QS1、QS2,断开QS3;
D、 DCS开关状态显示QS1、QS2已经手动合上,QS3断开(变频状态);
1)变频器到DCS开关量信号:
以上所有数字量采用无源节点输出,节点容量均为DC220V/5A。
2)变频器到DCS模拟量信号:
调速装置可以提供两路4~20mA的电流源输出,带负载能力均为250Ω
3)DCS到变频器开关量信号:
4)DCS到变频器模拟量信号:
该给定值可以为4~20mA的电流源信号(带负载能力必须大于250Ω)。
5)DCS原工频模拟量信号:
7)电气到变频:
8)根据以上信号DCS需配置卡件如下:(2台)
5.6.5组态后可监测状态如下:
三、项目改造效果
湖北三环发展股份有限公司有为#5炉2台引风机电机上分别加装一套湖北三环发展股份有限公司生产的6kV/1440kW高压变频器装置。高压变频装置经过50多天的安装调试后,现已投入正常运行。高压变频装置经过72小时的工频和变频运行对比,#5炉甲、乙引风机变频器投运后节能效果明显,具有明显的经济效益和社会效益。节能情况如下:
改造前引风机运行工况
高压变频改造后引风机运行工况
高压变频改造前后比较
1、100MW工况比较
2、125MW工况比较
经查表:08年,额定负荷运行时间约4422小时,低负荷运行时间约:3615小时
经查表:09年,额定负荷运行时间约2604小时,低负荷运行时间约:3907小时
A、以08年运行8037小时,额定负荷运行时间约4422小时,低负荷运行时间约:3615小时工况为例,以此为依据预估年节能情况:
变频运行功耗为:643*3615+879*4422=6211383kWh
变频运行节能量为:13502676-6211383=7291293kWh
平均节能率为:(59.04%*3615+44.96%*4422)/8037=51.3%
节约电费:7291293*0.26=189.6万
节约标煤:7291293*0.35/1000=2552吨
二氧化碳减排:2552*2.493=6362吨
碳减排:2552*0.68=1735吨
B、以08年运行6511小时,额定负荷运行时间约2604小时,低负荷运行时间约:3907小时工况为例,以此为依据预估年节能情况:
变频运行功耗为:643*3907+879*2604=4801117kWh
变频运行节能量为:10817432-4801117=6016315kWh
节约电费:6016315*0.26=156.4万
平均节能率为:(59.04%*3907+44.96%*2604)/6511=53.4%
节约标煤:6016315*0.35/1000=2105.7吨
二氧化碳减排:2105.7*2.493=5249.5吨
碳减排:2105.7*0.68=1432吨
C、以08、09年平均运行小时数7274小时计,取08、09年平均额定负荷运行时间平均3406小时,低负荷平均运行时间为3868小时,以此为依据预估2010年节能情况:
变频运行功耗为:643*7274*53%+879*7274*47%=5480998kWh
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