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风光高压变频器在制糖行业中的应用

风光高压变频器在制糖行业中的应用

点击数:7298 次   录入时间:03-04 11:47:25   整理:http://www.55dianzi.com   变频改造
2)模拟设置接收DCS系统0~10 V或4~20mA 模拟信号设置运行频率或被控量给定值;
3)通讯设置通过通讯方式接收来自DCS系统的运行频率或被控量给定值;
4)多档设置通过开关量设置多档运行速度或被控量给定值;
5)闭环调节由PID自动设置运行频率。
在本次改造中,引风机、鼓风机采用开环控制,上位机模拟量信号4~20 mA 电流通过通讯接口对变频器进行控制。
而锅炉给水泵则采用闭环调节,由安装在泵管道上的压力传感器采集的压力信号4耀20 mA电流与变频器的压力设定信号相比较,若实际信号大于设定信号,则变频器降低频率,若实际信号小于设定信号,则变频器增加频率,从而使实际压力与设定压力趋于一致,保持管道压力的稳定,实现恒压运行。
4 改造后的应用效果
1)节能明显。改造后,电机运行电流明显下降,锅炉鼓风机电流由16A 降为10耀12 A,原系统实际运行功率P1=1.732IUcos渍=1.732伊16伊10 000伊0.80抑222 kW,变频运行时的功率为P2=1.732伊12伊10 000伊0.95抑197 kW,变频改造后在鼓风时每小时节省电能为驻P=P1-P2=222-197=25 kW,节电率为25/222伊100%=11%。
引风机电流由29耀30 A降为20 A,原系统实际运行功率P1=1.732IUcos渍=1.732伊30伊10 000伊0.80抑415 kW,变频运行时的功率为P2=1.732伊20伊10 000伊0.95抑329 kW,变频改造后在引风时每小时节省电能为驻P=P1-P2=415-329=86 kW,节电率为86/415伊100%=21%。
锅炉给水泵电流由28 A降为19 A,原系统实际运行功率P1=1.732IUcos渍=1.732伊28伊10 000伊0.80抑388 kW,变频运行时的功率为P2=1.732伊19伊10 000伊0.95=312 kW,变频改造后每小时节省电能为驻P=P1-P2=388-312=76 kW,节电率为76/388伊100%=20%。
水泵和引风机的节电率都达到了20%,鼓风机的节电率也在11%,可见,节能效果十分显著。
2)风光高压变频器具有优良的调速性能,特别是锅炉给水泵实现了自动控制,能很好的满足负载及工艺要求。
3)变频系统各种保护功能可靠,从而消除了因电机过载或单相运行而烧毁电机的现象,确保了系统的安全运行。
4)实现了系统软启动,减小了启动冲击,延长了设备使用寿命,减少了设备的维护和维修量,降低了维修费用。
5)改造后实现控制更方便、灵活,且自动化水平高。减少了调节阀门的开关次数,降低了员工的劳动强度。
6)通过变频改造精简了控制程序,使系统更安全、可靠,确保负载连续运行,并消除了电机的震动,使运行更加稳定,操作更加方便,提高了生产效率,其综合效益是十分明显的。

作者简介

    周加胜(1967-),工程师,毕业于山东工业大学电机系工业自动化专业,现在山东新风光电子科技发展有限公司从事技术支持工作。

参考文献

    [1] 尹彭飞,张向阳,陈敏.高压变频器在往复式空压机上的应用[J].变频器世界,2009,1.
[2] 尹彭飞,周加胜.三相异步电机参数的测试[J].变频技术应用,2009,(1):49-51.
[3] 山东新风光电子科技发展有限公司.山东新风光电子高压变频器使用说明书[Z].

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