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变频器的主电路如何上电检修(三)

变频器的主电路如何上电检修(三)

点击数:7530 次   录入时间:03-04 11:56:46   整理:http://www.55dianzi.com   变频器维修
方法三
逆变输出电路,在无防护措施下的高电压供电情况下,带电状态(尤其是启动运行状态),严禁测量触发端子G1、E1—G6、E6,搭笔即由表笔引线引入干扰,使IGBT误触发,对电源形成短路而炸毁!用示波器的探头检测也不可以!将驱动板脱开逆变电路后,单独检修驱动板时,可对六路输出脉冲进行检测。一旦连接好主电路,在无限流降压措施下,不可贸然搭笔测量!且记!

好像见过哪一本变频器维修书籍,一位“专家人士”指导读者在变频器整机正常连接和启动状态下,检测触发端子上的激励电压和波形,简直是胆大妄为,胡扯一通!

上电检修前,一定要检查逆变模块的触发端子的连线是否牢固,无保护措施下,触发引线的连接不良,将导致模块的炸裂。故障机理见其它博文中的相关论述。

即使串入保险,高电压状态下,不建议进行激励电压(脉冲)的测量,由此引出了上电检修方法三,低电压供电条件下是可以测量激励脉冲有无的。见下图5:



变频器逆变回路的上电检修电路接线四图

图6 变频器逆变回路的上电检修电路接线四图
将逆变输出电路供电正端P(+)断开,另行接入一个低压直流电源,如常用的S-100-24型24V100W的一体化仪用开关电源,或低压线性电源。因为低电压供电,且电源本身有输出限流保护(电源本身的电流输出能力也是有限的,这恰好是一个好处,有了自限流功能),检测逆变输出电路,就变得非常安全了。可配合测量触发端子上的截止负压和正的激励电压,来判断哪一相模块或哪一臂IGBT管子异常。

图6这种接线与供电方式,可以在启动和运行状态下,方便检测驱动电路和逆变电路的工作情况。

[故障实例1]

接修一台PI-18型11kW普传牌变频器,开关电源电路、驱动电路等全部检测并修复后,将新购逆变输出模块SKM75GD124D焊接到线路上。保险起见,先将逆变电路的供电正端断开,串接了两只灯泡上电试机。上电,灯光不亮,操作面板启动按钮,灯泡一闪,接着跳OC停机。此前,对驱动电路已做了彻底的检查,对所购模块也做了细致的测量。分析OC信号还是因逆变电路或驱动电路故障而返回CPU的,为检查故障所在,将串联灯泡拆去,为逆变电路接入低压直流24V电源,开机检测。

起动变频器,操作显示面板上显示输出频率正常,测U、V、W输出交流电压,50Hz时电压U、V、W输出电压为13V左右,且输出幅度有周期性收缩现象!但三相都有输出,也不再跳OC故障。曾检测过正常机器,当逆变输出电源供电为24V时,U、V、W端子应为稳定的18V左右交流电压。测触发端子上的六路激励脉冲,电压幅度和电流输出能力都满足要求。说明不是驱动电路的问题。这一来有点意思了,将24V电源换为200V直流电源后,并串接2A保险管。上电后启动变频器,还是跳OC!并且串接保险管熔断!这一下故障彻底暴露出来了。模块有严重绝缘缺陷!低电压供电时尚不至于击穿短路,能维持一定电压输出,高电压供电时,即形成较大的短路电流,使变频器报出OC故障。所购模块可能为拆机品——复新模块。将情况向供应商说明,换一块新模块,装机后故障排除。

[故障实例2]

一台22kW泓筌机器,逆变模块供电串接的保险断掉,测量主电路未见其它异常。一般情况下,逆变电路供电电路中串接的速熔保险管熔断时,逆变电路中必定有一只或两只IGBT短路了。或者反过来说,正是由于IGBT的短路才造成了保险管的熔断。但该机器怎么测量逆变模块,都是好的。装机后先将逆变供电送入24V,跳EOCn,意为加速中过流,电机侧短路。显然逆变模块或驱动电路部分还有故障。看来并非只是换上保险那么简单。嗬嗬,修过这么多变频器,还没有哪台变频器保险管烧过,换上就好了的。

拆机,重新检查驱动电路板,六路驱动电路都工作正常。

装机,还是将逆变供电接入24V,上电跳EfbS,意为保险丝熔断。拆除24V供电,将原保险端子用灯泡串联代之,送电即发强光。但停电拆掉触发端子后,单独测量逆变模块正常。

又将逆变电路接入24V供电,启动变频器,当频率上升至5Hz左右时,仍跳ECOn。这一下倒拿不准是模块还是驱动电路仍有问题。

重查一遍驱动输出的正负电压及电流,均正常。判断还是为逆变模块不良。索性将三只模块全数拆下,放到工作台上与驱动板一起送电检测。上电后,检测V相上臂IGBT触发端子的负压偏低,约2V左右(正常时约7.5V)。与驱动电路脱开触发端子后,测驱动板输出负压恢复为正常值,插上模块触发端子,负压又降低。证实该模块确实已经损坏,内部IGBT管子的G、E极已经漏电。换新模块后,故障修复。

变频器空载试机正常后,应将所有解除的保护电路恢复,进一步带载试验,限于条件,维修部内如果没有三相动力电源,则只有带轻载试验了。根据经验,一般输出电流达5A左右时,模块内部缺陷也是能暴露出来的。用灯泡作假负载的电路见下图7。将三只同功率的灯泡连接成星形,每只灯泡承受最高电压恰为220V左右。可直接接于变频器的U、V、W三个输出端;如果接入小功率三相电动机试机,后者的试验效果要好一些。



变频器负载灯泡连接电路图



图7 变频器负载灯泡连接电路图



变频器装机完毕后,空载和轻载(试机)后,一般问题都能暴露出来,但逆变模块的输出内阻变大,不易检测出来,所以应尽可能地接入电动机试机,才能使返修率最低。

接入电动机,使输出电流达到5A左右。三相电压与电流都有较好的平衡度,电机在整个频率范围内运行平稳。变频器修复,可以交付用户使用了。

如果电动机运行时有明显跳动,发出“喀楞喀楞”的声音,测量输出三相电压不平衡,偏相严重。用指针式万用表直流500V档,测量哪一相直流电压最高,该相模块不良,导通内阻变大,须予更换。此一试机过程,可测验出逆变模块导通内阻变大的故障。

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