1、当通讯中断故障发生时,上位机不能操作,显示的是前运行状态,变频器仍按前运行频率工作,这给设备的安全运行带来极大的危害。
处理办法:用RS485通讯双绞线来替代屏蔽线,防止电缆时尽量远离高压电缆。同时在控制台上安装一个通讯复位按钮,将其并接在变频器的通讯电路板上,强行出发通讯信号。
2、对于锅炉控制屏上的信号灯,由于控制线路比较长,并且控制缆和高压缆有一部分在同一个电缆桥架上,当动力电缆通过大电流时,控制电缆上机会感应出电压,使信号灯发亮,易使岗位操作人员疑惑,产生误判断,误操作。
这个现象处理起来比较麻烦,我们把屏蔽缆接地,效果不是很显著。经过试验,我们发现,再不应该亮的信号灯上并联一只400V,10μF的电容,可使信号灯不再发亮。一旦信号灯手电工作时,电容同时充电并保持电压,使信号灯发亮,它不会影响信号灯的正常工作。需要注意的是,必须选择电压等级稍高于线路电压,质量可靠的电容器,避免因电容器击穿造成不必要的麻烦。
改造效果:1、两台引风机在实现变频调速后,使原有的诸多问题得到圆满解决:电机实现了软启动,减少了电机故障率,延长了电机使用寿命;避免了风机长期处于低负荷,高转速工况,以及由于挡板节流造成的机械磨损,震动较大,轴承、轴瓦温度高等机械故障,运行噪声明显降低;有效抑制了接入系统的高次谐波、瞬变、涌流等电能污染。
2、经过近一年的运行实验证明,改造是成功的,满足了生产的工艺要求,达到了节能目的,引风机电流有32A变成20A,功率因数有0.85提升为0.96,每年按330天计算,单台引风机节点83万kwh,节省电费35万元,两台节省166kwh,节约电费近70万元。
四、结束语
目前,我国变频调速设备的使用越来越普及,技术也越来越成熟,但是在设备的安装调试使用中还是会不断遇到新问题,我厂通过对一些问题的相继解决,使设备运行达到了预期目标,为国内同类设备的调试提供了一些实践经验。
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