四、变频器应用故障分析与处理
对于有些变频器运行过程当中难免会常常出现的故障,如通讯信号故障、所发出的故障信号与实际故障不符、模块发热烧坏或控制电路中其它原件损坏、不明原因的跳闸等。
4.1 变频投运后,电流波动大(20Hz)(约20A)/(30Hz)(约30A)。/(>30Hz)(趋于0A)。继续调节观察发现是操作时,调节幅度较大,设备工况反馈不同步所致,后将调节幅度设置为1-2Hz/次,现象消除。
8号炉乙引变频器“变压器温度超高”跳闸,切工频启动“反时限过电流”保护跳,检查保护定值不适应工频启动要求,定值修改后工频运行正常。某日发出“高压掉电”信号。变压器柜显示温度:A相51℃、B相48℃、C相53℃。8号乙引变频器进行检查,C相温控器故障,变频器温控的测控元件故障,将其跳闸回路拆除。更换后恢复正常运行。
4.2 某机组在负荷150MW加至180MW过程中,乙引风机变频调节器不能调整操作,且指令与反馈值均自动缓慢下降到10Hz。投油枪助燃,降负荷至150MW,就地检查乙引风机变频装置无异常。事后专业技术人员到现场对设备进行了检查,并对当时的操作情况进行查看,对异常原因进行了分析,原因分析认为,变频装置接入DCS控制,引风机变频器操作不能调整的原因:运行人员在升负荷时,鼠标点击第一次,在未收到反馈信号时又再次连续快速点击多次,造成指令累积,从而导致DCS发生操作保护,使变频器输出维持原来的状态,但不会造成后果。(说明:为了避免发生误操作,DCS操作器内部设有逻辑保护,在第一次点击“+”或“-”操作时,如果反馈值未变化,第二次点击的指令自动减至原来的二分之一,第三次则减为第二次的二分之一……,直至操作器不动作。如果没有此项保护,就可能发生因多次发出“+”或“-”指令,累积后的指令突然动作将会造成严重后果。)。对于变频器操作下滑的原因:变频操作器不同于风门、阀门等调节器,操作人员将操作器中的状态从“M”切到“L”(就地状态),相当于对操作器进行复位,DCS系统的操作指令将跟踪就地反馈信号,此时由于变频反馈信号变化较大(电流信号),且为下降方向,故造成变频器操作下滑。防范措施:今后在类似操作过程中,应控制点击速度,在下次点击鼠标前一定要确认收到反馈信号,杜绝指令累积现象发生。若需快速加减负荷,可输入数字。在进行“开”操作时如果发现未执行,可先进行“关”操作,再进行“开”操作,反之已然。对变频器类设备操作时,不能使用操作器中就地对位“L”键。制订相关高压变频器操作注意事项并进行培训。
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