2.3 拉丝电机升速到设定值的一刻,摆杆有个比较大的波动,有时大的波动可能短线或者判断为断线。
分析:由于收线电机是从动的,在拉丝加速过程中,收卷的速度总是滞后的,如果拉丝不加速了,收卷通过的pid的调解有个过调,这个是pid调解的作用。
解决:调大一点微分时间,摆杆在收到大的扰动是很快回到平衡位置而且超调量也减小。
2.4停车过程中,收卷电机总是比拉丝电机晚停止,造成线被拉断。
分析:由于收卷电机的减速比小于1,为0.86,而且收卷棍子上的惯量比较大,另外收卷的速度是对拉丝速度的跟踪,总是慢于拉丝,所以停车时,造成收卷比拉丝晚停,只要多转半圈,就可能把线拉断。
解决:收卷要比拉丝早停,收卷早停对线材和系统没有任何影响,这样利用拉丝变频器里的继电器fdt输出功能,在拉丝到0.5hz时,拉丝变频器停止,并且电磁刹车作用,解决了停车的问题。
2.5启动停车时,拉丝电机的加减速时间不可控
分析:拉丝电机应该加减速时间长一点,这样便于收卷电机的跟踪。可是对于设定再长的加减速时间,好像也没有作用
解决:发现拉丝电机的停车方式为自由加减速,调整为直线加减速后好了。
2.6启动后发现摆杆上去后又降下,手托住后有上升,让后还是会降下。
分析:查看卷径计算一直在大变化,影响了收卷的线速度,原因在于最高的线速度设定值高于实际的值了,让摆杆长时间处于高于设定值的位置,卷径计算的值就高于实际值,电机的速度就下降。反复这样,另外一个原因在观察了拉丝电机启动过程,到1~2hz时候徘徊不上,有时还会下降,可能考虑是低频力矩不够,通过对ev2000进行低频力矩补偿,解决
解决:降低最小线速度,现象解决。对ev2000进行低频力矩补偿,解决
3,调试总结
3.1、影响调试进度的原因有很多,包括很多的机械的和外围电器的原因,如果仅从变频器去调节,可能永远也达不到目的,所以要多注意从现象先去排除外围的影响。在拉丝机调试中,发现有一些参数是比较重要的:最大线速度、最小线速度、拉丝电机的加减速时间、卷径计算、卷径滤波、pid参考量为卷径。
3.2、调试最终现象结果:
启动升速过程:开始摆杆位置保持平稳,且稍低于设定值;
启动-〉设定频率:摆杆一个小的波动,上下摆动一下,保持在平衡位置;
设定频率运行:摆杆平稳,观察摆杆反馈电压,在设定值上下0.25v波动,摆杆看上去平稳的。正常波动在一个上下摆动可以消除掉;
升/降速过程:升速波动平稳,扰动可以在一个振荡中就消除;