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艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用

艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用

点击数:7296 次   录入时间:03-04 11:55:44   整理:http://www.55dianzi.com   纺织印染
生产线整线速度闭环系统     在整个后纺生产中,各个牵伸的速度的大小,将直接影响到纤维丝的质量的好坏。影响纤维丝质量好坏主要表现在两个方面: (1)    单台变频器的速度的精度; (2)    各牵伸之间的速度的关系,也就是要保证张力恒定;     在单台变频器上,我们选择了速度精度很高的TD3000系列矢量型变频器,并采取了闭环矢量控制,在每台牵伸的变频器上,增加了旋转编码器,控制精度达到了0.05%。 考虑到各个牵伸之间的关系,各个牵伸之间的速度必须进行严格的控制,在任何时候,要保证各个牵伸之间的速度的比值是一个恒定值。因此,我们在单台闭环矢量的基础上,增加了整条生产线的速度闭环控制。因在后纺部分用到了PROFIBUS总线控制,这样,就在上位机中,对整车的速度进行实时监控并计算,并选择一个参考点,一旦计算出某个环节的变频器的实际速度不符合要求,上位机立即给出频率修改指令,调整这一台变频器的速度,保证整线的速度之间的比例关系恒定。 4、调试过程     在前纺、后纺的变频调速系统中,因后纺用到的闭环矢量控制,又有新的技术共直流母线技术,因而在调试过程中主要集中在后纺这一部分。     在这一阶段的调试中,首先要确保共直流母线的可靠性,设置变频器开环矢量运行,进行电机参数辨识,调试通讯正常。     观察制动单元的工作情况,在整个过程中,制动单元都没有投入工作,监控直流母线的电压,两条母线的电压都在520V左右,处于制动状态的变频器发出的电基本被消耗掉。事实证明,共母线的应用方案,在这种既有发电又有电动的系统当中使用,效果是非常明显的。     整个工艺过程,存在丝的拉伸,要严格保证各工艺段的同步,才能保证丝的质量。同步过程的调试是,首先确定一台变频器的速度做为整条生产线的主给定,然后PLC通过通讯读取各变频器的实际运行频率,根据相互之间设定的牵伸比的关系,进行实时计算,做为其他变频器的设定频率。按照这种方案,实际上是由PLC通过软件对整条生产线做了一个速度的闭环。变频器按照牵伸比和减速比设置各自的加减速时间,这样处理后,在启动和停车时,都有了很好的同步效果。     因为涤纶丝经过拉伸,在停车时,有收缩现象,表现在变频器的运行频率降到0,运行命令撤除后,涤纶丝有很大的收缩,观察二牵和三牵之间的情况,在每次停车后,都会收缩1米多。由于每台电机都是有抱闸的,在抱闸动作的时间上面,要和变频器配合,抱闸动作早,则变频器过流,抱闸动作晚,又会出现倒拉。经过多次的调试,由系统读取变频器的运行频率,当小于2HZ时,抱闸就直接动作,这样就避免了停车时的倒拉现象。 5、结束语     引进艾默生公司变频器的涤纶短纤2万吨/年生产线,自投入生产一年多以来,一致稳定运行,说明了艾默生TD3000变频器共直流母线调速技术是可靠的,通过利用这一新技术,节约了大量的电能,减少了日常的维护量,而且,使用这一技术后,每年因检修等而停机的情况也大大减少,效果非常的显著。     近两年,随着化纤行业的迅速增长,不断地有新系统投入设计、生产,由于共直流母线的优越性,将在这些新上的线中得到广泛的应用。

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